近期,
西北油田雅克拉采气厂大涝坝集气处理站传来喜讯,《凝稳塔回流罐改造提升轻烃回收1吨》提质增效项目圆满竣工,将在下半年投产运行。
该厂大涝坝集气处理站
凝析油稳定塔塔顶拔出的轻烃组分主要成分为C5,含有少量的C4、C6,日均产量5吨轻烃、8吨液化气。
大涝坝集气处理站
天然气处理单元中,有部分少量高矿化度地层水的产出,会造成凝稳塔、液化气塔严重的结盐结垢现象,直接影响稳定塔、液化气塔操作温度调配,为保证凝析油产品质量和轻烃拔出率,该厂先后增加气提流程、洗盐流程,取得了延缓腐蚀效果,确保了轻烃、液化气稳定生产。
但在后续实际生产中,岗位人员和技术人员发现凝稳塔顶气相含水明显,凝稳塔顶回流罐(两相分离器+分水包)分水效果差,排水需要手动操作,每小时排水一次,控制不好的话将影响到液化气塔顶管线、液化气回流罐液位计水合物冻堵,分别影响液化气、轻烃产量。其中,部分凝液无法有效回收,造成一定的经济损失。
经过可行性分析和项目论证立项,决定在原来回流罐流程基础上,再串联新增一台三相分离器,弥补了过去两相分离器没有单独油室处理凝液、精细管理凝液回收的短板,经过配管安装,严密试压,项目一次性合格验收。
该项目确保了洗盐流程正常运行,降低了凝稳塔入口含盐量,提高凝稳塔底温度至140℃,按每天至少提升回收1吨轻烃,预计下半年可增加经济效益42万元以上。