至6月30日,
油田上半年生产原油59.16万吨;生产天然气30.18亿方;初步落实商业开发总量260万吨;初步落实新增控制储量221万吨、预测储量675.5万吨。
一直以来,油田持续践行高效滚动勘探,在加大商业发现和钻探成功率上下功夫,寻求技术、研究、认识上的突破,努力拓展新领域、新层系为油田资源接替提供有力支撑,新建产能增产提效。当前,地震资料目标处理,已形成了适应江汉地质特征的RTM处理技术。利用新处理地震资料,发现王53斜-1岩性-构造圈闭,部署王53斜-1井,投产自喷日产油19.8吨,预计新增商业开发储量35万吨。此外,加强未动用储量区块地质、油藏、工艺、经济“四位一体”再评价。在面4区优选Ⅰ类储量部署大斜度井M4-12-X23和M4-12-X211,日产油稳定在4.0吨,预计落实商业开发储量49.5万吨。在面27块开展地震精细解释及地质精细认识研究,进一步落实构造与储层,优选实施M27-X7井,预计落实商业开发储量17万吨。细化动用差储量开发评价,潜江凹陷周21块部署评价井2口均获成功,其中,周21斜-7井日产油6.5吨、周21斜-15井日产油3.5吨。
按照精查细找老区、加快推进中扬子海相、攻关动用页岩油的思路,深化研究,优化部署,强化管理,油气勘探取得新进展:一是页岩油攻关取得初步成果,部署钻探蚌页油2井证实王场-广华地区潜34-10韵律地层分布稳定,甜点区预测储量规模4169万吨,具备建立开发试验井组条件,潜四下段发育4套有利勘探层,初步估算资源量1.01亿吨;二是天然气勘探工作有序展开,组织开展了兴隆—泰来地区勘探突破目标评价会战;三是老区勘探落实一批有利钻探目标,八面河发现多个含油新区块。
油田开发相关部门积极探索新机制,大力控制老区递减。通过不断在加强油藏基础研究,开展注采配套、套损井治理、欠注井增注、注水井分注等分类治理工作上下功夫,持续完善注采井网、改善水驱效果。至目前,注水井开井率提高3.5个百分点,注采对应率提高1.9个百分点,6月末自然递减率6.89%、较总部考核低1.69个百分点。单井措施日增油1.6吨、同比增加0.42吨。
为完善油气效益开发长效机制,油田上下对油气开发各环节进行了全面优化。一是开展开发方案季度对接。针对滚动勘探、产能建设、油井措施、自然递减率、油气总产量、日产油(气)水平、动态监测等7个方面进行考核评比,发布季度公报,通过对接及时发现问题,优化调整,对效果跟踪分析,确保各项开发任务指标按方案运行。二是开展《抓效益开发保产量重点工作》执行情况对接。对涉及5个方面10项重点工作进行了对接,抓重点工作落实,推进工实施进度,制定整改措施。三是开展《水驱油藏量化考核》执行情况对接。发布季度公报,加强量化考核结果的应用和分析,对量化考核在60分以下和趋势变差单元进行重点分析,制定分步治理的对策,对治理效果跟踪分析。四是推进井位报告书网上审批。组织反复讨论,完善和统一报告书的格式和内容,利用EPBP系统,实现井位报告书线上审批,基本实现无纸化井位报告书审批,缩短审批周期,加快了产建运行节奏。