“干脆就把整条线停下来处理算了。”“那可不行,这样一来装置需要降量处理至少三天,而且管线里存留的污油怎么处理还是问题。”……在
海南炼化公司
炼油部一单元攻关小组会议上,单元生产骨干正在就如何处置常顶循回流B泵无法投用的方案进行讨论。
今年以来,炼油部一单元根据动设备定期管理规定对常减压机泵进行定期切换,在切换过程中发现常顶循环回流机泵B上量不足,在排空撤压处置时发现机泵始终有0.4MPa压力,判断分析可能是由于泵入口过滤器堵塞严重,杂物掉入阀门的阀板闸道所致。此时B泵无法运行、又达不到检修条件,一旦单泵运行的A泵也出现运行故障,将导致常顶循环回流停止,常压塔塔压将迅速上升,造成装置降量运行、安全阀起跳甚至泄漏起火等一连串不可预知的恶性连锁反应,安全风险运行风险巨大,B泵处置刻不容缓。这就有了文章开头攻关小组激烈讨论的一幕。
经过生产骨干热烈讨论分析认为,如果采取整条管线切出进行处置的方式,将会导致常减压加工量降至800t/h运行,同时常顶循管线内温度140℃,约500吨的存油无法达到安全排放要求,需要作为污油进行重新回炼,据估算将损失直接经济效益就超过600万元。经过认真研究分析,该单元决定对B泵入口阀进行“微创手术”——在阀门上实施带压打孔,接临时管线引常顶油对B泵入口阀板闸道进行反冲洗,将堵塞阀道的杂物冲出后关严阀门。
但是,当检修方案决定后,新的问题又出现了。由于阀体是不规整弧形面,施工机具定位难度较大,又没有在阀体上带压打孔的经验可以借鉴。该单元并没有被困吓到,而是积极会同设备部门、带压打孔专业队伍就阀体打孔可能造成的应力裂变、裂纹扩张等情况进行了反复论证,确保安全风险可控。
在带压打孔工作实施过程中,炼油部一单元生产骨干始终盯在检修作业的第一线,设备工程师罗艳飞负责进行现场安全确认,确保不发生安全事故;设备副主任龙土明放弃周末休息时间,始终坚守现场;带压打孔作业完成后,班长薛文刚、王世通为保证反冲洗效果,精细调节冲洗量,反复开关B泵入口大阀。最终,仅用了24小时时间,将常顶循环回流B泵入口阀阀道冲洗干净,能关严、排空、撤压,完成清洗入口过滤器工作,B泵重新达到备用条件。最终,不仅确保了安稳生产,也探索出了处理阀门内漏关不严的成功经验。