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延长石油榆炼攻克催化装置“跑剂”顽疾 年增效近千万元

日期:2026-02-11    来源:陕西延长石油集团

国际石油网

2026
02/11
15:45
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关键词: 延长石油 石油装置 炼油化工

近日,延长石油炼化公司所属榆林炼油厂180万吨/年催化装置专项技术攻关圆满收官,成功根治困扰装置长期稳定运行的催化剂异常跑损(简称“跑剂”)难题,实现2025年全年“零非计划停工”,累计创造经济效益近千万元,为企业提质增效、绿色低碳发展注入强劲动力。

据悉,2024年下半年起,榆炼180万吨/年催化装置再生系统出现持续性“跑剂”问题,成为制约企业高质量生产的“卡脖子”瓶颈。该问题不仅导致烟机运行安全风险攀升,新鲜催化剂消耗大幅激增,还加重了环保处理负荷,直接影响装置长周期安全稳定运行,挤压企业盈利空间。

面对生产难题,榆炼迅速组建厂级专项技术攻关小组,汇聚内部骨干技术力量,联动行业专家开展多轮联合“会诊”。攻关团队通过全面梳理装置运行数据、细致排查设备运行工况、模拟分析反应流程,精准锁定问题根源——再生器旋风分离系统存在损伤,导致催化剂分离效率下降,进而引发“跑剂”现象。基于此,团队制定了“短期控势、中期根治、长期赋能”的系统性解决方案,分步推进攻关工作。

攻关期间,团队精准施策、稳步推进:检修前,通过优化工艺参数、强化生产全流程管控,有效遏制“跑剂”趋势恶化,保障装置平稳过渡;借助2025年装置计划检修窗口,对再生器实施针对性改造,更换受损的旋风分离器及配套部件,同时加固设备结构,从根源上消除“跑剂”隐患;同步升级CS型高效进料喷嘴,优化原料雾化效果、减少设备结焦,进一步提升装置反应效率,筑牢生产运行防线。

此次专项攻关成效显著,各项核心指标均超额达成。检修后,新鲜催化剂单耗从1.048 kg/t降至0.928 kg/t,装置总液收从84.89%提升至85.31%,降耗提收效果突出。通过节约催化剂消耗、提升高价值产品收率,该装置直接创造经济效益约973.5万元,同时实现2025年全年“零非计划停工”,创下复杂工况下长周期平稳运行的新纪录。

此次“跑剂”难题的攻克,不仅破解了制约装置长周期运行的技术瓶颈,更积累了宝贵的设备运维和技术攻关经验,为榆炼后续优化生产工艺、提升核心竞争力奠定了坚实基础,也为炼化行业同类装置解决同类问题提供了可借鉴的实践参考。


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