今年1-9月份,
江汉油田盐化工总厂共生产各类产品72.32万吨,销售38.01万吨,同比上年分别增长4.67万吨、3.82万吨,创历史同期最好水平。
因为工作忙,氯碱厂维修车间主任孙继峰又成为了“思考者”。他正和总厂设备动力科一道探索实施利用热像仪查找设备隐患缺陷。
尽管维修工作很枯燥,孙继峰却乐此不疲。他说:维修设备时,我觉得自己是医生,治好了它们的“病”,我就特别有成就感。平时,孙继峰一有空闲就喜欢在生产线上巡查,了解每台设备的运行状态,主动找到班组长和操作工交流设备维护的意见和建议,对“瓶颈”设备建立问题档案,象“特保儿”一样对待设备。
一次,电解二Ⅱ整流装置大修。装置停产,对全年生产任务的完成影响较大。为了快速完成大修,孙继峰主动请缨承担了原本安排外委的电气改造任务。他带领5名维修电工,连续奋战3天2夜,共安装了3面控制屏、更换了24个可控硅,连接了2856个电气线头,检测开关量、模拟量信号65个,不但提前2天完成任务,还节约大修费用 10万元。
爱琢磨的氯碱厂电解中控班班长陈晓玲,现在又跟车间开展的老纯水装置生产自动化改造较上了劲,工作之余经常拉着班员商讨,怎么进行创新。
以前,陈晓玲在操作中发现脱硫的加酸量不稳定,导致碳床PH值波动较大,脱硫装置容易停车。且进槽盐水硫酸根含量高,也影响离子膜的使用寿命。陈晓玲经领导同意,带着徒弟、班员成立了技术攻关小组,摸索出了最佳参数值。成果实施后,提高了气动阀和PH值控制的稳定性,不仅使脱硫装置停车次数减少70%,还间接延长了进口离子膜的使用寿命,由原来的3年一换延长到4年一换。在大家的精心呵护下,装置实现了安全平稳经济运行。特别是是当国内其他企业的同期一批单极槽早已淘汰时,盐化工总厂这套25年高龄的老装置仍焕发着当年的青春,在行业内创造了奇迹。
在这些创新创效明星们的带动下,全厂唱响了“增产、扩销、节能、降耗”主旋律。今年以来,热电厂将自用蒸汽作为装置主控指标,严格管控,装置单耗明显下降。漂粉精厂瞄准国外先进企业,开展“对标、追标、创标”活动,对生产工艺再优化,吨产品液碱单耗从0.56吨降到0.46吨,形成新的单耗标准。氯碱厂倡导员工“自己的活自己干”,自主维护保养机、电、仪项目2715项,节约外委维修费用支出230万元。
为了广拓拳头产品——漂粉精销路。盐化工总厂制定了“产品+技术+服务”生产销售网络,形成了营销人员与岗位人员共存的销售体系。凭借着优良的产品质量、强大的规模效应和保供能力,“江汉漂粉精”如今远销欧美、澳大利亚及俄罗斯等80多个国家和地区。今年,该厂不断优化营销策略,提升市场占有率,统筹漂粉精国外高低端市场上推价格,加快漂粉精自营进出口业务,业务量持续增长。此外,优化改进装置,强氯精产能首次达到2万吨,5月、6月产量连续超过1500吨,在其他强氯精厂家夏季停产的情况下,该厂依然保持双线满负荷生产。1-9月,共生产强氯精10753 吨,产销量同比分别增加4880、5096吨。
值得欣慰的,还有该厂新推出的明星产品——水杉牌食用盐。今年7月,盐化工总厂与石化员工团购网正式签订合同,上线销售。线上营销两个月,交易量就达321单,发货494件。在中国石化官方微信公众平台开展的点赞中国石化品牌活动中,“水杉”牌食用盐当选“石化员工最喜爱的十大品牌”之一,位居第三。
靠着执着的追求,不懈的努力,“中国石化江汉盐化”品牌日渐响亮,在“全国烧碱行业明星企业”评选活动中,盐化工总厂排名第七。