10月17日,
安庆石化电仪中心炼油电气区域积极组织人手,对污水处理脱总氮加药
环保系统实施全面改造,移位加药控制箱,架高控制箱支架,更换控制箱内的变频器及线路。
脱总氮加药装置有8台加药电机,由4台控制箱控制,向B214/3AX生化池中投放乙酸钠、中和废液及PAM药液,来达到腈纶污水细菌培育处理,确保污水按照新的环保标准排放。由于加药设备位于近2米深的坑内,一旦遇到狂风暴雨天气,坑内的雨水急剧上涨,排水系统无法在短时间内排除“内涝”,易造成控制箱进水被淹,给安全环保生产带来隐患。
针对该隐患,炼油电气区域主管及分管技术员早早做好改造计划,跑现场,查看电气元件型号,订制三角铁、变频器等需要的改造材料,落实各项安全措施。9月底,担任改造任务的维护二班以PA514控制箱为试点开展改造,在开好相应票证,指定监护人后,检修人员对PA514控制箱进行拆除、移位、焊接,架高控制箱,同时完成更换箱内的变频器及线路等检修改造工作。改造完成后,经过15天的试运行,该设备运行完好。
10月15日,按照改造计划的部署安排,维护二班班长殷悦立即联系水务部设备员,相互协调后,一边派人对PA514、PA513设备进行特护,一边安排人员对PA511、PA512控制箱进行改造。现场办理作业票后,检修人员迅速拆除控制箱支架,量好尺寸后,切好40厘米长的8根三角铁,分别焊接到老支架上,再将两只控制箱安装在适当的位置。接着,拆除箱内的变频器,做好线号标记。他们在狭窄的空间弯着腰,半蹲着一一将变频器及电缆保护软管安装好,又仔细理清线路,核查各项电气回路后,分别接好线路。他们还利用午休时间加班加点,马不停蹄,至17:00时,用最快的速度完成这次改造。
17日,他们再接再励,快速完成PA513控制箱的改造。改造中,检修人员避免靠近附近的运行设备,将拆卸的小螺丝集中归置,以防滑落到运行设备内,造成不必要的设备事敌,及时清理垃圾,做到绿色文明检修。