九江石化炼油运行三部围绕各项任务目标,从落实岗位责任制、增强岗位责任心、提升岗位执行力上下功夫,多举措夯实“三基”,并充分利用催化大数据模型中提高汽油收率模块模拟装置操作,综合选取最佳方案,全力优化生产运行。
为增产汽油、提高装置效益,他们对两套催化装置工艺参数采取卡边操作,加大卸剂频次的措施,确保催化剂活性维持在65%以上。与此同时,他们深入开展做大处理量、提高汽油产量的劳动竞赛,以全月的日均加工量和汽油产量作为竞赛评比依据,大力增产汽油、提高汽油辛烷值,保证干气中乙烯含量,确保装置日加工量不小于7200吨,汽油日产量不小于3600吨。
针对近期掺炼高硫原油的操作参数变化,他们综合分析摸索最佳工况,并结合加工高含硫原料的生产动态、操作参数、生产过程中氯和硫的变化,以及脱后干气和脱后液态烃中硫化氢的含量,增加切水数据分析频次,加大催化剂置频率,及时解决加工高硫原料硫高、性质偏差大的一些问题,同时,加大设备巡检力度,重点强化大型机组管理和高硫原油加工装置易腐蚀部位的监控,积极排查隐患和漏点,降低装置运行风险。班组和管理人员电子巡检到位率100%,装置运行合格率达到99.98%,有效保证装置大负荷状态下平稳运行。
此外,他们严格执行质量标准化管理,每天派专人监管产品质量,根据LIMS分析数据,跟踪分析原料性质变化情况,及时进行优化调整,加大考核力度,保证了产品质量合格率达到98.8%以上。