至10月底,
北海炼化完成2016年装置大修及异常状态下收集的5092 m3高浓度废水处理,2012年开工以来储存在碱渣罐的难降解污水也逐日消减,已成功处理掉5900m3,困扰企业多年的
环保风险解除。
2018年,北海炼化制定了6项环保措施,将污水项目攻关作为重点,对2016年2月建成投用的碱渣处理装置进行改造。装置投用初期,反复出现混合器管道堵塞、酸碱中和管线严重腐蚀、反应池泡沫多等一系列问题,处理量每天只有2 m3,因出水指标难以达到预期效果,造成污水生化系统冲击。
装置人员持续跟踪指标,组织专家查找问题根源,公司HSE部和运行四部技术人员反复调试摸索,对原工艺包进行优化,实施增加消泡设施及泄压风机、改造管线、调整碱渣混合器材质等改进措施。为解决酸碱中和段这一关键部位易穿孔的瓶颈,技术人员尝试材质升级,三易管材,将原来的塑料管更换为碳钢,随后将碳钢管换成不锈钢,最终将材质确定为衬胶钢管,满足了耐腐蚀的需要。
在调整运行方面,现场人员总结出最佳运行条件,对风量、反洗程序控制、排泥频次、均匀进水等参数进行调整,加强监控。增加备品备件,加设副线,设备故障当天检修。
经综合改造,碱渣处理量从每天不到2m3提升到每天10.5m3,装置实现连续运行,碱渣罐积存多年的碱渣将于2018年年底前全部处理完毕。
在处理高浓度污水方面,
污水处理场建立高浓度污水中和处理和倒罐混合处理流程,加强分析频次,增加在线pH计,提高中和稳定性;及时调整工艺,投加药剂。2018年1月至10月,北海炼化连续中和处理临时储存的PH﹥13的高浓度污水,去除大部分硫化物后送至焦化装置稀释、高温处理,再经焦化装置除油设施后控量返回含油污水系统,降低了生化处理负荷。
北海炼化践行生态理念,持续进行环保项目攻坚,成功“还”掉多年的难降解污水“环保陈账”,近期有多家兄弟单位前去学习“取经”。在11月的水务专业管理会上,北海炼化领导要求,在实现末端治理的同时,加强污水源头控制,在预防管控上下功夫,努力建设水务管理样板工程,不断提高环保治理水平,实现与北海碧水蓝天相和谐的绿色低碳发展。