截至去年12月28日,
长庆油田苏里格气田及盆地东部去年首次规模试验的小井眼
钻井技术,完钻已突破300口井。
为进一步做深做优提质增效和环境保护工作,2018年以来,长庆
油田把小井眼钻完井技术列为重点项目,加快实施。在技术专家多次论证并进行前期实践的基础上,长庆油田油气工艺研究院组织钻井、压裂、工具研发等技术人员,结合实际反复论证,最终提出了6寸半钻头下4寸半套管的小井眼钻完井技术,并决定进行推广。
针对小井眼环空间隙小、环空压耗大、挟岩效果差等技术难点,技术人员实时跟踪进行钻井液体系、水动力参数优化及高效钻头优选等机理研究,并制定了一整套针对性很强的技术措施。特别是在现场实施过程中,长庆油田工程技术管理部、油气院专业技术人员与各采气厂产建项目组及川庆钻井、长城钻探等乙方施工单位积极沟通对接,强化现场技术支撑,不断总结小井眼井轨迹控制、参数优选、钻井液维护等重要环节技术措施,完善钻井工程设计,为小井眼完钻井技术规模应用提供有力支撑。采气四厂通过优化钻头选型及小井眼钻井等技术的应用,平均钻井周期缩短14.5%,建井周期缩短20.9%,非生产时效降低13.6%,最短钻井周期仅8天。
通过与大井眼气井数据分析对比,一口小井眼气井产生的岩屑量、固井泥浆量和其他生产用料成本总体大幅下降。同时,大井眼与小井眼对天然气产量没有直接影响,小井眼在钻井、固井、压裂、试气等重要施工环节中会产生一连串的减量作用,节约各类配套钻具、套管、灰料、油料等费用,从源头上减轻由此产生的岩屑、泥浆等固液状废弃物后续处理的环保压力。
与常规井身(8寸半)结构相比,小井眼钻完井技术以钻速快、成本低、泥浆用量少、产生岩屑少等显著特点。根据目前统计的数据看,小井眼钻井最短建井周期6.8天、最快机械钻速每小时53.6米,最大水平位移1440米,均创历史最好纪录。