“经过一个多月的技术攻关,
液化气后路堵塞问题基本解决。目前,两套
焦化装置液化气后路畅通,装置运行平稳。”近日,
广州石化炼油三部部长吴金平在汇报3号焦化装置生产情况时说。
2018年12月9日以来,由于气温骤降,3号焦化装置液化气后路自2010年建成投产以来出现首次堵塞现象。
为尽快解决液化气后路堵塞问题,炼油三部成立攻关小组,通过采取对装置外液化气多处弯头管线进行蒸汽加热,加强对凝缩油罐、液化气罐水包脱水力度,对液化气冷后温度、稳定塔底温度和吸收剂流量等参数进行优化调整等措施,同时结合2号焦化装置生产实际情况,决定利用两套装置的新增凝缩油管线作为 “桥梁”,增设部分工艺管线,暂时将3号焦化装置液化气送至2号焦化装置,再一起外送,液化气后路堵塞问题暂时得到缓解。
“这样不是长久之计,务必找到液化气后路堵塞的根本原因,彻底解决问题。”吴金平说。
12月中旬,该部再次组织技术攻关会,根据液化气管线特点,结合前一阶段的攻关成果,从液化气管线的饱和凝液形成机理入手,对两套焦化装置的液化气数据进行认真比对,并结合液化气脱硫塔使用状况,对堵塞原因进行详细分析。最终判断是液化气低温带水,低温情况下饱和无机盐溶液析出结晶物造成管线堵塞。
为解决液化气低温带水问题,技术攻关小组通过提高解析塔底、塔顶温度和进料温度等措施,将物料水份脱除,最大限度杜绝水份进入液化气罐,同时将部分液化气管线增加伴热,确保液化气出装置温度稳定。
通过不断优化调整,液化气带水问题明显改善,液化气后路堵塞问题得到控制和解决。