“套管灌水项目为我们队节省了很大一笔成本费用,我们要把这项技术继续完善,让它成为一个成功典型,并且推广应用到兄弟单位,为老君庙采油厂提质增效做出贡献。”6月18日,玉门油田老君庙采油厂采油一队队长陈生军如是说。
套管灌水清蜡原理是对结蜡抽油井套管灌热水,软化结蜡,经过泵的抽吸,带出部分蜡,减少对泵的影响,达到油井清蜡的目的。该项目具有成本低、流程简单、作业周期短等诸多优势,结合常规采油措施,可缓解井筒结蜡,能最大限度延长油井免修期,降低集输流程系统压力,达到单井效益最大化。
最初,陈生军带领技术组梳理出含水低于50%,沉没度小于100米,液量每天1立方米左右的20口井实施,按潜力大小制定合理的灌水周期,通过效果评价,单井免修期延长10天以上,效果较好。
为进一步降低灌水作业成本,采油一队利用两套流程简化灌水作业。将原7号锅炉房两具约200立方米的清水罐改造成油气两相分离器,并将集输流程连接至分离器,完成油、气分离后,再将初步过滤后的原油重新进入集输系统,而分离出的伴生气则进入专门的供气管线,或在热水罐区和队部办公区域的采暖系统中发挥效用,或利用伴生气加热采出水,通过管道泵提压,与完善的伴生气管网相连,可实现采油一队88%油井伴生气管网实施套管加热水和热水洗井,这样的运行流程可减少热洗采措中配套特车的使用。
“如果动用特车洗井,大约每天需要6000元费用,还要加上人工成本。如果长时间不洗井,套管结蜡后油井必然上修,一口油井上修费用就要5万元,还会造成修井占产。”采油一队副队长郭炜指着生产报表算了一笔账。
目前,套管灌水工作已经全面开展,通过不断优化实施方案,4具热水罐供水水温可达70摄氏度以上,利用瓦斯气管网和地势高差可以实现对28号、E14、F14、19号4个片区130余口井的套管灌水工作,实施周期最短为3天,对油井井筒治理具有重要意义,提高自动化,减轻了员工工作量。