7月20日,记者获悉,今年上半年,吉林油田牢固树立经营油藏理念,以“双十”工程为抓手,打好注水治理、措施挖潜、低成本技术攻关“组合拳”,实现时间过半任务过半,6月份原油日产对比计划超产120吨。自然递减率同比减缓0.5%,措施经济有效率同比提高10%以上。
精细注水治理,筑牢稳产基石。吉林油田坚持“眼睛向内”,通过地震精细构造解释和砂体刻画、单砂体沉积微相研究,持续深化油藏再认识,细分经营油藏单元,明确下一步效益开发方向。持续推进精细有效注水,扎实开展“注水一条龙”检查,深化精细注采调控,加强水量、水质管理和分注保障,上半年有效注水合格率同比提高0.3%,自然递减率降至5.6%。
精细措施挖潜,实现增产增效。吉林油田严把方案源头效益关,坚持超前方案组织、重点方案联合审查,强化措施“前、中、后”全链管理,上半年措施日增油913吨,对比计划日超43吨,措施有效率同比提升5.2%。
持续提产攻关,破解低产瓶颈。吉林油田进一步完善二氧化碳驱油与埋存技术体系,二氧化碳驱工业化应用效果显著。黑79小井距试验区全面混相,较水驱递减减缓5倍以上,核心评价区提高采收率25%;黑46区块、黑125区块日产油较水驱提高了近2倍。减氧空气驱先导试验实施3个井组,日增油4吨,展现出良好推广前景。
精益技术创新,增加创效空间。吉林油田突出低成本压裂技术应用,优化简化压裂液体系配方,通过规模推广石英砂替代陶粒、加密区取消黏土稳定剂应用等措施,降低投资近900万元;推广平台集团化施工模式,通过提高施工效率、降低设备动迁、辅助施工费、套装罐及水源井摊销等措施,降低投资360万元。坚持“聚乙烯内衬油管+”技术路线,狠抓返修井控制,上半年油井免修期达到680天,规模实施小修替代大修,节约成本550万元。
精细基础管理,推进提质增效。吉林油田持续推进地面系统精细管理,强化对标管理和源头设计,通过反复优化方案技术路线,编制产能配套和老油田调改项目59项,审减优化投资2300万元。开展重点区块降温集输试验,集输单耗同比降低5%,节约用气量300万立方米。加强管道和站场完整性管理,集输管道年化失效率同比下降29%。依托物联网实现采油时率智能化管理,采油时率同比提高0.5%。非正常井影响采油率控制在1.3%以内。