青海涩北气田深挖产能建设潜力,截至7月31日,累计完钻101口气井,完井周期、机械钻速较去年同期提升0.21%和19.06%,新井年累产3871万立方米。
下半年工作已经进入了关键期、攻坚期,头绪多、任务重。集团公司领导干部会议召开后,青海油田进一步明确,在生产黄金季,油田上下决不能松劲歇脚,要把贯彻落实会议精神成效体现在产量效益增长上,不折不扣完成年度任务。
采油四厂持续推进勘探开发一体化,按照南翼山油田Ⅰ+Ⅱ油组东扩、Ⅲ油组高部位西扩、Ⅳ油组井网加密与细分、风西试采评价建产思路,大打勘探攻坚战,建产5.45万吨,新井产油1642.4吨,配产均达到预期目标。针对风西区块建产难度高、费用多的难题,借鉴国内页岩油开发思路及实践,应用平台大井丛水平井+体积压裂的方式进行开发,完成风西IH2-5井水平井套管桥塞多簇多段体积压裂,创青海油田水平井最大压裂规模、最大施工段簇数纪录。
为了最大限度挖掘油井潜力,采油一厂实施提高单井产量、低产低效井治理、提升油藏注水效果三项基础工程,措施恢复56口井生产能力,捞油恢复9口井生产能力。
涩北气田有针对性地开展井藏综合治理,恢复问题井155口,日恢复气量103万立方米,气井完好率达到95.4%。采气工艺技术措施持续挖潜增效,形成了“月总结+周回顾+日跟踪”的措施效果分析评价机制,助力7096井次措施维护作业高效完成,累增气2.67亿立方米,有效率较去年同期提升6%。现场通过强化砂液面监控与精准维护,积液井数较年初减少83口;实施434井次氮气气举,累增气9529万立方米;开展292井次老井措施维护,累增气9990万立方米。
钻采工艺研究院优化采气技术,多措并举保稳产。持续优化智能注消一体化装置实验参数,开展优化调整694井次,增加日产量36.72万立方米,注采系统有效率提升11.34%;优化储层解堵工艺,解堵与增渗效果显著,完成设计53口,施工37口,施工成功率91.89%,复产率86.48%,累增气1739.15万立方米。