近日,石化机械为涪陵页岩气田用户定制的“瘦身井”可溶桥塞迎来批量入井作业。该公司自主研制的“瘦身井”可溶桥塞,在焦页10-Z3井全井使用18支,顺利完成压裂施工作业;在焦页108平台保持每天3至4支“瘦身井”可溶桥塞的施工节奏,收获用户认可与欢迎。
“瘦身井”技术是指在地质结构、钻井风险相对明确的前提下,在既定井身结构基础上,缩小各开次钻头及套管尺寸,旨在降低成本、缩短工期、提高效率。“瘦身井”是国内页岩气田效益开发的有益探索,相比传统井筒压裂,“瘦身井”施工压力高、摩阻变化大,增加了桥塞泵送施工难度。特别是涪陵地区“瘦身井”固井环空间隙小,地层情况复杂,地层承压能力弱,套管带着趾端滑套下入井底进行固井施工时,容易遇阻、憋压,造成井漏,固井施工难度大。
为此,石化机械开展多轮次模拟计算和室内试验,针对性开发“瘦身井”可溶桥塞,并通过可靠性验证。它外径小、通过性强,部件经过特殊设计以提高泵送效率,卡瓦防提前破裂机构降低了高压力下泵送风险。
2018年11月,石化机械研制的油气井封层桥塞被工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第三批制造业单项冠军产品。该公司持续开展密封组件稳定性、锚定组件可靠性与可钻性、连续油管钻塞工具管柱研究,研制的桥塞易钻防转锚定系统和连续油管换向射流工具,解决了泵送桥塞中途遇阻、钻塞效率低等难题,成功替代进口产品。