“本次检修期间,现场无异味产生。”8月7日,扬子石化烯烃厂丁二烯车间环保员王岩向记者介绍:“采用密闭操作后,从根本上解决了检修异味问题。”
检修期间的异味治理一直是烯烃厂丁二烯车间工作的难点问题。为此,近日,丁二烯车间通过深入研究,充分借鉴行业内的先进经验,采用密闭操作的方式,从源头上破解异味治理难题。
丁二烯车间制定了细致具体的密闭操作方案,通过反复讲解和演示,提升操作人员的环保意识和执行能力。在溶剂精制塔检修过程中,操作人员严格执行全过程密闭操作,俞俊杰等岗位员工严格按照方案及操作法对溶剂精制塔进行倒空,使用密闭积液小桶回收死角部位物料,做到有序退料,液不落地。
青年员工李成轩负责的溶剂精制塔蒸煮环节,通过密闭蒸煮带走了二聚物异味,并做好安全阀分液罐和燃料油罐的处理,按时准点接工业水降温,确保了塔盘清理过程中的安全和环保。
检修过程中,车间及时收集现场清理的废渣,并进行密闭存储,对拆卸后暂未清洗的塔内件保持水喷淋或薄膜覆盖,有效减少了异味挥发。
经过车间上下团结一心共同努力,采用密闭作业,按照“三废”零排放标准处理,尽可能密闭回收废料,做到了气不上天、液不落地的环保要求,确保了检修安全环保。