5月3日
在采油一厂跃333井、中82-3井试验现场,来自采油一厂技术中心的王刚和杨超正互相配合着做着试验、观察着试验数据。
“把这个颗粒我们现在混配成液体,注入地层看看反应。”
“好,我得把这次混配溶解成的液体,和上次的区分一下。”
……
说着两人就按照一定比例混合成解堵剂,注入地层,持续观察地层数据变化。
五一前夕,采油一厂通过采用RASA螯合剂高质量完成了跃333井、中82-3井两口试验井的解堵措施施工。目前,两口试验井生产稳定,施工后累计增油48.72吨,效果明显。
“解堵施工完成了,但后面的效果跟踪不可少,这几天我们尤其要关注施工后的效果,详细记录下来,为以后该解堵技术更大范围的应用打好基础。”王刚说。
在油田开发生产过程中,因油水井本身潜在的伤害因素,以及钻井、完井、固井、修井及开采过程的影响,油水井极易出现堵塞,引起产量或注水量的降低,进而影响油田的正常生产计划。油井堵塞已经成为影响油田原油上产的一大阻碍。因此,如何在保护储层的同时实现油藏解堵,提高原油产量和注水量成为当前解堵技术攻关的主要方向。
近日来,采油一厂结合油田前期生产现状,经过地质上仔细摸排,有针对性地措施选井,在工程上结合以往油井酸化效果,优化调整思路、调整体系、细化配方,采用了RASA螯合剂解堵技术,对采油一厂两口试验井进行了解堵技术的创新攻关。
据了解,跃333井、中82-3井两口试验井主要为Ⅲ上、Ⅲ下混层系生产,低产低效。为提高试验井的单井产量,采油一厂通过精细地层对比,结合一线油井潜力层位,决定对试验井进行补孔、酸化作业以及层系归位。技术人员严格依照“压舱石”工程实施方案,优先对试验井进行中性解堵作业,并与地质相关人员对地质资料、历次作业情况进行深入分析,共同探讨措施方案,对两口试验井多方面进行施工优化。
针对试验井生产层位埋深浅、储层岩石胶结疏松等特点,优选RASA螯合剂解堵技术。据悉,RASA是一种中性解堵剂,固态时没有酸性,遇水溶解后,在水解催化剂的作用下水解形成相应的有机羧酸,缓慢释放氢离子,对碳酸盐岩、砂岩、低渗透储层等进行有效溶蚀,但反应速度缓慢,不破坏储层岩石骨架。通过添加强力渗透剂、络合剂,对储层中的特殊堵塞物产生物理化学作用,最终转化形成“可溶性的络合物或可溶盐”,实现储层改造及解堵的目的。
“举个例子说,就像我们生活中的纸巾堵塞马桶,我们就要通过加入一些化学或物理的方法,把纸巾消解成细碎颗粒,才能解堵。RASA螯合剂就像加入的各种化学品,加入后它可以与地层的堵塞物反应,提高油层的渗透率,从而增强油井的产能。”杨超告诉记者。
同时,在试验过程中,技术人员靠前支撑,严格落实各项井控要求,全面落实“安全管控提升一级,生产组织管理下沉一级”的要求,精细把控施工过程,严格按照设计要求对现场施工用料进行检测,全过程精准施工压力控制,高质量完成了试验井施工。
时值五一,大家在井场依然奔波,提起五一,他们只说:“假期不假期的无所谓,RASA螯合剂解堵技术的显著成效,就是我们在假期里得到的最好礼物。这也为我们油田的油井解堵提供了一种新的、切实可行的方法,为稳产上产加了一针‘稳定剂’。”