大港油田测试公司技术人员利用组合测井技术确定歧南1—5井存在管外窜槽,为二次固井提供了依据。截至9月1日,措施后这口井目前日产液26.6立方米,日产油5.59吨,措施效果显著。
歧南1—5井为5月完钻的新井,投产后一直高含水,与测井解释结论(油层)不符。对此,采油厂技术人员进行了认真分析,认为这口井固井质量较差,有可能是由于管外窜槽导致下部水层与79号层窜通,从而导致高含水。
针对采油厂提出的问题,测试公司7月对歧南1—5井采取氧活化+井温测井组合找窜测试。采油厂根据测试结果对这口井进行二次固井后重新射开79号层生产。这口井措施的成功使采油厂对沙二三生物灰岩油藏的含油性和生产能力有了更深的认识,为进一步进行地质研究和开发部署树立了信心。