3月20日讯 西南油气田公司川西北气矿采油气开发工程师周朝定俯身听着管道中呼啸而至的气流,得意地说:“6年了,从没像现在感觉这么好。”他服务的龙12井经过酸化改造,日产量升至16.3万立方米,增产48%。
龙12井是川西北气矿老井挖潜的一个样本。这个气矿去年增产的6500万立方米天然气中,超过94%来自老井挖潜。
一个开发38年、累计平均采出超过90%的老区,还有多大潜力?川西北气矿以解放思想为先导,以技术换资源,以管理创新做保障,让已步入“更年期”的老气田焕发“第二春”,催开花千树。
在中坝内部找“中坝”。中坝气田中80井原产层雷三段,产气21年,其中11年为递减开发的排水采气阶段。由于“气血不畅”被迫“带病生产”,去年年初,中80井原产层雷三段遭水淹停产。川西北气矿将目光瞄向被喻为“过路财神”的须一段。技术人员反复查阅完井资料和录井显示,在钻过的地层中回头寻找蛛丝马迹,最终获日产15.2万立方米的高产工业气流。
“老树开新花”,科技是有效的催化剂。泡排、电潜泵、螺杆泵、柱塞气举和增压开采等复合措施的集成运用,为一口口老井注入活力。
3月5日,惊蛰。中31井“苏醒”后第280天,累计产气超过300万立方米。这口井“状态不稳”,江油作业区成立技术攻关组驻井“会诊”,采取增压气源憋压和反复调整气举参数措施,实施“人工呼吸”,成功救活。中31井日增产天然气1.5万立方米。去年,江油作业区挖潜增产天然气1200万立方米。
老井挖潜如逆水行舟,不稳则减。梓潼作业区采取“稳”“降”并举措施,将综合递减率控制在-6.23%。以平均每口井增产2万立方米计算,相当于消减十余口老井自然递减。
龙9井是一个成功案例。梓潼作业区对这口井实施补孔酸化联作,大幅改善产层结构,实现大幅增产,目前以26万立方米日产量领军九龙山气田。
井的挖潜与人的挖潜并重。只有提升员工的“精气神”,才能夯实“气田不老”的根基。川西北气矿采油气工艺项目部由技术骨干组建,主要负责修井项目生产工艺、措施管理和现场协作配合,工作起来虎虎生威。
在他们的努力下,川西北气矿建立的“3个15”修井作业目标管理和“一封确认函”管理新模式在西南油气田独树一帜。“3个15”即加快项目进度,修前、修井和复产每个工序实行15天目标管理,实现快修快投。而“一封确认函”是指在施工前,井站与乙方签订“施工承诺书”,承诺工期和质量。这一全新的修井管理模式,在责任归位的同时,将试修、土建、井下和测井等协作单位捆在一起。
目前,川西北气矿老气田中后期二次开发方案正加紧制订,今年30口井次的采油气工艺措施排上作业进度大表,创历年新高。