“老井综合递减率与含水上升率分别由去年同期的5.3%、2.5%下降至3.1%和1.8%,注采比由2.78%上升到3%,稳产基础进一步加强,综合效益大幅提升。”5月8日,笔者在长庆油田采油一厂王南作业区油藏动态分析会上获悉,老井再次成为这个作业区夺油上产的主力军。
在安塞油田“三低”模式下高效开发12年,面对含水上升加速、井筒治理难度加大、产量逐年递减等诸多困难,老井为何能枯木逢春,再次焕发活力?面对笔者的疑惑,这个作业区技术副经理梁玉纪说:“这一切变化得益于精细注采调整,是它为老井重新焕发活力提供了原动力。”
2012年,这个作业区按照从油藏着眼、从单井入手、以井组为单元、细化到小层的思路,结合地层渗流特征、开发动态与注水政策,将塞160、塞169、高34三大区块细分为11个注采单元和297个注水井组,建立注采动态变化预警管理机制。利用数字化监控平台,结合日产量波动曲线图、油井示功图、憋压曲线图、注水曲线图和注采反应曲线图,加大油水井动态跟踪分析力度。同时,针对每个区块和每口油水井反映出的不同症状,施工人员随时调整配注计划,细化动态跟踪,优化措施方案设计,实现注采管理细化到层落实到井的转变,为老井持续稳产积蓄活力打开了空间。2012年前4个月,这个区共对88个注采井组进行精细注采调整,使506口油井见效,累计增产原油1182吨。
在此基础上,这个作业区按照“一井一策、一层一策、一块一策”的原则,对影响老井健康的顽疾分类辨证施治。对注不够、注不进水的油井,实施复合增注降压、挤药增注和酸化解堵等措施,尽力满足配注要求。对显示地层能量不足的区块,通过实施注水井纵向调平、深层调剖、油井转注等调控手段,逐步完善区块注采井网,补充地层能量。对含水突变的油井,按照温和注水、有效注水和控水稳油的策略,科学合理调整配注方案,改善水驱状况。截至4月30日,这个作业区今年共平面调整91井次、剖面调整6井次,实施油井转注5井次,累计增注6236立方米、增油1420吨。
王44—035井是塞160区块西南孔隙裂缝区的一口侧向油井,技术人员结合五图分析发现该井产能较周围油井低且连续下降,邻近水井王44—033井的压力达8.3兆帕。经过酸化解堵措施后,王44—035井见效明显,日产原油由1.23吨上升到2.44吨,日增油1.21吨。
“作业区对每个注采井组实施单井日跟踪、井组周跟踪、区块旬跟踪的全过程跟踪监控管理模式,这样可以准确地掌握油水井生产状况,确保精细注采调整的时效性、准确性,让老井时刻保持最佳生产状态。”技术员王新荣说。
切换行业





正在加载...



