至5月11日,巴陵石化环氧树脂事业部新建成投产的年产1万吨邻甲酚醛环氧树脂装置,已开车50多天,已累计生产40多批次低、中、高黏度等4种牌号的优质邻甲酚醛环氧树脂150多吨。
该装置于3月18日投产,为目前全球单套产能最大同类装置。在抓好产品牌号系列化生产的同时,环氧树脂事业部着力优化装置运行,降低能耗。树脂联合车间发动职工提出优化生产的合理化建议100多条,已经采纳实施22条。
装置开车以来,由于生产磨合调试等原因,系统等待各种分析结果时间较长,导致装置能耗较高。对此,树脂联合车间从5月初起,组织工艺技术人员对装置现场的“用水大户”逐一排查,通过摸底后对各冷凝器用水量进行调整。
生产调优中,该车间将各冷凝器冷却水进口阀门保持为全开,精心调节最佳出口阀开度,努力降低用水量。车间还把现场调整后的阀门开度制成小标牌,挂在每台阀门上,一目了然,便于职工操作。
经过调整,装置循环水用量较开车之初下降28%,零下15摄氏度水消耗下降17%,其他各种用水量也有所下降。为巩固实施效果,树脂联合车间对冷凝器各个出口阀的开度作详细记录,并制成表格资料存档,为进一步优化装置运行提供参考。