2012年头5个月,荆门石化1号蒸馏装置能耗为8.33千克标油/吨,加工损失达到0.08%,同比分别下降7.7%和59.6%,相当于节约原料成本和操作成本1155万元。
作为公司炼油龙头——1号蒸馏装置节能降损具有示范效应。荆门石化联合一车间在年初经济活动分析会上,认真分析蒸馏装置能耗和加工损失存在的问题,有针对性地制定出对策并确定责任人。通过5个月的挖潜降本,装置能耗和加工损失两项指标双双创历史最好水平。
为了降低软化水用量,他们一方面加强设备管理,及时调节机泵冷却水量,根据实际生产情况停用压缩机补水;另一方面加强工艺节汽管理,间接减少了自产汽系统用水量。该车间还加大技改技措力度,通过投用净化水进装置水表,及时监控净化水进装置流量,根据净化水量控制好新鲜水用量,避免电脱盐注水大量补新鲜水的情况发生,降低新鲜水用量。
该车间从优化加热炉操作、降低燃料消耗入手,紧盯加热炉氧含量和排烟温度两项关键参数,要求班组加强调节并加大检查考核力度,有效调动了技术人员和班组人员齐抓共管的积极性。在降低加工损失方面,他们狠抓“落地油”管理,消除现场漏点,加强采样管理和电脱盐罐、回流罐等液界面的监控,既实现了清洁生产,又大大降低了装置加工损失。