国际能源网讯:目前,长炼催化汽油产率分别提升至43.62%和45.32%,苯类等附加值产品产率突破34.5%,加热炉平均热效率上升至93.5%以上,均刷新历史纪录,工艺和设备运行效率大幅增加。
今年以来,长炼持续开展“深化改革方式,提升质量效益”管理活动,要求各生产系统依靠现场技术创新,进行全流程工艺数据优化。根据催化装置生焦高的特点,他们调整催化剂配方,以达到提高重油转化为轻质油和降低生焦的能力。通过新型催化剂试用等手段的实施,装置汽柴油收率提高了1.2个百分点,生焦下降了0.35个百分点。
“我们有部分生产装置是上世纪70年代建造的,虽然有些改造,但还是存在很多操作瓶颈。”炼油一部催化区现场负责人张二学说。
针对现状,长炼努力做好现场“结合”文章,利用现有陈旧设备成熟的磨合性能和现代先进的炼油技术,有效开展操作技术攻关,充分发挥生产系统“以新带老”的运行潜能。为了提高汽油产率,他们提高老装置主副粗汽油干点,严格控制催化装置反应温度,保证系统差压平稳,在保障新装置质量合格及装置安全运行的前提下,采取“卡边操作”,进一步拓宽两套装置汽油馏分和剂油比,汽油产率连月攀升。
今年,长炼280万吨催化装置现场现场既有烟气脱硫项目在施工,又有新型油浆过滤等多个整改小项目在安装,装置安全运行形势较为严峻。他们结合现场特点,严格执行直接作业环节开票前条件确认制度,并深入开展隐患排查和“三高”检查活动,强化大型机组、动设备和仪表的维护管理,及时发现问题及时整改。1-4月,该装置共发现并避免各类12项事故,较好地保证了装置长周期运行。
“我们动员班组人员积极参与节能降耗和装置轻质油收率劳动竞赛,每月进行讲评,装置各项运行指标渐趋好转。”张二学说。以多掺炼加氢重油和提高汽柴油收率为重点,长炼积极开展催化汽油液收、辛烷值、节电节气等专项评比活动,每周一对催化装置三旋入口烟气粉尘进行分析,每周二次对烟机入口烟气粉尘进行分析,多方细化主要生产装置关键工艺参数,将柴汽油转化率和产品损失率始终保持连续上升趋势。
为了提升员工专业综合操作技能,长炼还按照装置的布局特点和操作技术要求,加强了现场“跑冒滴漏”的查改力度,对较为突出的保温脱落等设备、管线进行整改,及时消除热能损失及生产隐患现象。
与此同时,他们还每季度(关键装置每月)组织联锁、流程、设备、事故处理等专题考试。既注重员工基础理论学习,又从根本上强化员工积累操作经验,为装置技术指标优化提供了人力资源保障,确保装置稳产高产、节能低耗生产运行。