5月份,宁夏石化公司生产经营再创佳绩,当月实现利润2.7亿元,创造公司单月效益的历史最高水平。其中,炼油装置实现盈利3.1亿元,也再次刷新装置建成投产以来单月盈利最高纪录。截至目前,公司今年整体盈利累计达3亿元,完成年度KPI指标任务的42%。
面对化肥市场低迷等困难,宁夏石化在不断加强市场形势研判的同时,牢牢把握装置优化生产和长周期运行这一根本不放松,不断提高装置运行效率。特别是今年年初以来,宁夏石化以装置运行平稳率、仪表自控率和连锁投用率为重点,加大生产受控管理力度,精心组织好装置的安全平稳长周期运行。
近期,炼油装置由于原油供应紧张导致库存较低,不利于装置安全平稳运行。炼油厂积极发挥主观能动性,以精细化管理破解生产难题,在千方百计优化原油库存的同时,把功夫下在现场,岗位人员加强巡检,使催化装置一氧化碳锅炉泄漏、催化装置烟机入口法兰泄漏等一系列生产隐患得到及时发现和处理。
宁夏石化通过持续有效技术攻关,有效改善了重整装置循环氢压缩机结焦这一影响长周期运行的问题。截至5月31日,炼油装置第二轮长周期运行达到253天,今年累计加工原油188万吨,成品油产量同比增加了2.7万吨。各项主要经济技术指标持续优化,炼油吨油利润达到787元,平均轻质油收率达到84.58%,同比提高0.48个百分点。
同时,宁夏石化化肥装置长周期运行攻关也不断取得新成效。截至6月10日,一化肥合成氨等装置本年度长周期安全运行127天。每生产一吨氨消耗原料天然气最低达到857立方米,创近十年同负荷最优水平。综合能耗同比下降2.6吉焦,天然气单耗同比下降23.3立方米,生产成本有效降低。
挖潜降耗是拓展效益空间的有利途径。宁夏石化充分发挥炼化一体化优势,大做挖潜降耗文章。
今年4月份,原本只能燃烧排放的炼厂多余燃料干气,经过10公里管道运输,被成功引入化肥装置1号和2号锅炉替代燃煤进行投烧,每天实现原煤节约48吨,每天可降低燃煤成本1.5792万元。
一化肥装置还实施了冷凝液回收、污水回收、净合工段PSA变压吸附单元放空氮气回收等多项挖潜技改,直接降低了化肥生产成本。炼油装置15兆瓦和6兆瓦两大自发电机组持续高效运行,5月份炼油装置综合能耗下降明显,平均能耗同比下降了3千克标油/吨。