经过反复论证和做大量准备工作,近日,武汉石化停掉1号催化装置3号主风机,开1号主风机代替。经测算,这一停一开,3个月时间可降低生产成本800万元。
夏季生产,由于伴热、储运加温和散热损耗等明显减少,低压蒸汽富余,这些蒸汽放空可惜,用来发电热能转化效率低,且要耗费大量的循环水。如何处置夏季富余的低压蒸汽成为企业抓精益生产的一道难题。
目前,武汉石化共有5台中压动力透平(以消耗中压蒸汽而产生低压蒸汽的机组),其中仅1号催化装置的3号主风机有可替代电动机组,其他4台动力透平一旦停机,则相应装置的生产将无法正常进行。用于替代3号主风机的1号主风机靠电带动,生产过程中不会产生低压蒸汽。但停3号主风机启用1号主风机,1号催化装置将无备用电动主风机,生产上存在一定风险。
为控制风险,武汉石化组织相关职能处室、生产单位和维保单位等多次论证,并针对可能出现的异常制定了系列对策和应急预案,组织职工学习并演练。“停3号主风机安全平稳生产有风险,但这种风险是可控的。”武汉石化生产调度处负责人说。
据悉,3号主风机停机后,每小时可减少外购中压蒸汽20吨,减少低压凝气发电负荷20吨,节约循环水800吨,夏季三个月共将降本800万元。
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