记者10月10日获悉,吉林油田通过配套设计软件自主研制的气举阀调试设备,在长深108井成功应用,天然气显示良好。这标志着这个油田具备气举阀排水采气自主设计实施能力,为深层气井排水采气找到新“处方”。
为解决深层气井气举作业时存在施工压力过高、积液淘空难度大问题,吉林油田设立气举排水采气专题研究项目。科研人员通过配套气举优化设计软件,实现气举阀工作参数自主设计,通过自主研制气举阀调试装置,实现气举阀参数自主调试,形成气举阀排水采气工艺配套技术,并优化设计实施方案,在长深108井展开现场试验。科研人员根据长深108井井深结构以及地层压力等情况,自主设计调试6级气举阀,第一级1900米,第六级3000米,地面气举压力由36兆帕降为18.5兆帕,大幅降低了气举操作压力,提高气举效率。应用这项工艺,较连续油管分段气举工艺投资大幅减少,单井成本下降20万元以上。长深108井实施气举作业后,井内完井液全部举出,油压由作业前0兆帕升至8兆帕,可间开进站生产,同时为后期连续气举排液提供有效手段。
通过现场试验改进和完善,吉林油田形成气举阀排水采气工艺配套技术,降低了深层气井气举施工难度。