对临时停运的设备、水汽管线,在气温低于-5℃时,采取存水排放干净或者维持小量长流水、小过汽的办法,既防冻又节约。今年入冬以来,沧州炼化在吸取往年经验教训的基础上,细化措施,做到防冻防凝与优化生产同步进行。
该公司提前入手部署防冻防凝措施,组织各车间回顾往年的防冻防凝工作,对装置全面细致检查,10月份对各装置伴热线进行梳理,完成吹扫试压,并实行分类管理。同时,对容易造成冻凝的作业提出具体要求:要求因故停泵、中断输送重质油品时,应通知对方,注意管线温度,防止凝线,必要时联系对方扫线;在寒流造成温度突降前,对重点仪表进行校表,气温突降时实行双岗值班,领导分片包干,集中处理,避免因仪表失灵而影响装置安全运行;投用冷却器循环水出入口跨线,并控制好流量,避免冷却器气阻时循环水冻凝,对已经冻结的铸铁管道、阀门等不得急剧加热,要用温水或少量蒸汽缓慢解冻,以防骤然受热损坏。另外,鉴于去年空分装置开冷干机发现的问题,在规范压力露点的基础上,沿途及各用户加强对净化风和非净化风脱水,以防止风中带水引起仪表信号风中断或造成停风事故。
另一方面,他们针对冬季生产特点,优化生产方案。加强平稳安全运行的监控,利用软件系统对装置考核平稳运行,使得参数工艺卡片符合情况由监控考核前的每周近万次不符合项,逐渐降低至200项以内,直至现在基本消除了不符合工艺卡片的参数。同时,他们优化公用系统运行,降低能耗:利用季节特点,降低循环水使用量和空冷用电量;组织好1.0MPa蒸汽低压优化,尽量降低热电锅炉的发汽量,减少燃料消耗;停用减温减压器,指导装置关小压缩机循环量,降低工艺用气量;优化低温热回收系统运行,在保证装置热阱需要的前提下,充分加大热电除氧水、油罐维温、常压原油加热的低温热的利用量;根据天气状况,及时调整采暖运行,并成立采暖稽查组,在采暖效果不降低的情况下,从原来的补水200吨降至基本杜绝采暖补水,蒸汽用量也从过去的十多吨降到不到3吨。