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锦州石化梯级利用低温水分馏装置蒸汽接近零消耗

日期:2017-01-22    来源:中国石油报

国际石油网

2017
01/22
15:26
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关键词: 石化 炼油 石油

    1月12日8时,锦州石化公司气体分馏车间工艺员李凯准时来到主控室,收集低温热系统的运行数据。气体分馏车间通过加强低温热运行管理,分馏装置蒸汽接近零消耗。
 
    此前,气体分馏装置蒸汽消耗量一直居高不下,分别占装置动力成本、加工成本的80%和60%。2016年锦州石化利用装置大检修,对气体分馏装置低温热换热系统实施了技术改造,将原来不同温位用能并联一级使用低温热水的工艺,按照“温位对口、梯级利用”的原则改为串联三级利用,“吃干榨尽”低温热水的热量。此次技术改造,通过增加或更换一部分设备,使系统低温热利用更加高效,不仅降低了气体分馏装置的蒸汽消耗,同时还减少了炼油装置循环水的消耗。
 
    进入新周期生产运行后,气体分馏车间依据装置负荷变化等,对低温热运行实施持续优化调整。在保证生产运行平稳、产品质量合格的前提下,科学分配各塔重沸器低温热水用量,按需调整系统低温热流程,优化来水条件。目前,分馏装置每小时可节约蒸汽约30吨。其中,脱丙烷塔和脱乙烷塔大量使用低温热水,蒸汽消耗量接近零;异丁烯塔和丙烯A塔实现蒸汽零消耗。蒸汽消耗量的减少,一年可为公司增加经济效益3000余万元。
 
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