“目前,杨楼
油田已实现边际有效开发,边际贡献149万元。杨楼油田终于甩掉无效油田的帽子,变成有边际效益的油田。”近日,
河南油田采油二厂新庄采油管理区杨楼油田示范区主任赵阳满脸兴奋地说。
2013年,集团公司综合评价区块目标管理工作时,把杨楼油田评定为无效开发油田。目前,杨楼油田实现了扭亏为盈。
谈到杨楼油田走出困境的“秘诀”,新庄采管区经理杨晓勇肯定地说:“对无效油田采取革命性措施,实施区块承包经营、普通稠油转水驱开发、开展水平井HDCS采油技术应用,是杨楼油田由无效变有效的根本原因。”
我的区块我做主 经营自己说了算
专业化重组后,一些规模较小、相对独立的偏远老油田、小区块,横向生产组织运行链条拉长,管理成本增加、工作等停时间长、人力资源浪费严重。
采油二厂认真分析杨楼油田在管理中存在的突出问题,按照“集约管理权限,整合有效资源,严把增量投入,盘活存量创效”的原则,成立了杨楼油田注采输一体化承包经营示范区,实施注采输一体化管理,优化人力资源与生产节点控制,充分发挥团队整体效能,提高工作效率。
杨晓勇说:“示范区的特点在于自主权较大。我们可以自主确定用工规模、自主经营、自主挖潜,员工的责任心和创效意识普遍增强。”
示范区通过并站合岗、压减管理层,最大限度地优化人力资源,将用工总量由之前的149人压减至108人,实现了减员增效。
示范区深入分析油藏潜力,自主优化高成本产量和无效工作量,实现油井经济运行。目前,示范区自主关停无效油井11口,降低运行成本108.6万元;自主取消注汽井17井次,减少无效注汽1.29万吨,节约163.6万元;实施躺井不扶井7口,减亏40.95万元。
示范区立足内部挖潜,自己能干的活儿自己干,扎实推进降本工作,取得了明显成效。全年,示范区回收废旧管线1800米,回收关停井阀门38个,修复各类废旧阀门34个、回声仪1台、管钳等生产工具23副;开展机采系统效率提升93井次,严格落实错峰低谷用电措施16井次,比去年节电85万千瓦时;实施“零基”管理法,积极调节每口井的掺水用量,比去年日掺水用量降低180立方米。
自主经营很快见到了成效。去年10月底,杨楼油田已实现边际有效开发,边际贡献81万元。
注汽驱转注水驱 开发围着效益转
为了从根本上改善杨楼油田开发现状,示范区借鉴同类油藏王9区块的经验,决定在杨楼油田实施普通稠油注汽驱转注水驱开发。示范区计划在36口油井上实施注水驱开发。赵阳算了一笔账:“该区块地质储量126.8万吨,通过转水驱开发,预计年增油0.7万吨以上,采收率提高5到10个百分点,年减少注汽量约8万吨,将实现由技术可采向经济可采的转变。”
从去年9月22日第一口井正式注水,目前,示范区已转注8口井。
区块转水驱开发后,有10口油井的动液面和产液量上升,原来间开不出液的油井如今也重新“上岗”工作了。杨新3727、杨21214、杨2310三口油井日均产油量由0.3吨上升到5.7吨。
开采特超稠油有办法 先进技术起作用
杨楼油田Ⅳ6、7层原油黏度高,属于特超稠油,有15口水平井因作业频繁汽窜严重,生产效果一直不好。
示范区研究后,决定开展杨楼油田水平井HDCS采油技术现场试验。该技术能降低原油黏度、降低注汽压力,实现中深层、特超稠油油藏有效开发。
示范区初步优选4口井进行现场试验。目前,杨浅3-平8井已完成了注入阶段,注入温度较上周期提升了10摄氏度,正在放喷生产。4口井有效期内预计产油2610吨,创效99.6万元。
“我们积累的经验不仅有利于让无效开发区块降本减亏,而且为同类油田提供了借鉴。”杨晓勇高兴地说。