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延长石油榆炼:小技改破解大难题 污油泥变身“绿色财富”

日期:2026-02-11    来源:陕西延长石油集团

国际石油网

2026
02/11
15:47
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关键词: 延长石油 石油技术 石油装置

“以前是‘危废堆成山,处置犯难愁’,现在是‘污油变原油,环保又增收’!”记者从炼化公司所属榆林炼油厂供排水车间获悉,2025年度,该车间以一系列精准技改与流程革新,成功啃下污油泥处置“硬骨头”,破解了长期困扰企业的环保与生产双重难题,实现生态效益与经济效益的“双向跃升”。

此前,污油泥处置曾是车间的“老大难”:含水高、库存“胀库”、离心机滤液二次污染形成“连环困局”,多具调节罐长期处于“满负荷” 高液位运行状态。这不仅导致污油回收滞后、外排水质波动,生化池频繁遭受冲击,更暗藏“上游来水一旦波动,便影响全厂物料平衡”的运行风险,成为制约生产平稳的“堵点”与环保治理的“痛点”。

直面困境,车间管理层牵头成立攻坚小组,深入现场“解剖麻雀”,逐环节排查症结,对标行业先进经验,在不新增处理设施的前提下,量身定制了一套“低成本、高效率”的优化方案。四项核心技改“多点开花”、精准发力:将3具污油罐原有加温盘管升级为“暖气片”式加温器,让污油泥温度精准升至80℃,通过热力作用推动油、水、泥三相“高效分家”,分离效率较此前大幅提升;优化3具旧污油罐分层收油管线,重新规划油路走向,大幅拓展污油泥处置空间;靶向调整离心机滤液去向,将其引入污油罐进行二次深度处理,从根源上斩断二次污染“链条”;新增聚氯化铝铁加药线,精准配比药剂投放,让污油泥脱水效率“提质提速”,脱水率提高25%。

硬件升级之外,车间更创新构建“闭环处置生态圈”:调节罐产生的污油泥先入污油罐加温脱水,回收上层净化油后,中间层污泥移送浓缩罐二次加温,再送入离心机“精筛细滤”;隔油池污油泥则直入浓缩罐加温处理,随后进入离心机深度处置。两条路径产生的滤液全部回流至污油罐循环处理,形成“污油泥—净化油—再生水—干泥”的全流程资源化利用链条,真正让每一滴“废料”都实现“物尽其用”。

技改“组合拳”打出亮眼成效:全年产生的7805吨含水污油泥中,多数实现厂内回炼,直接节省外运处置成本240余万元;回收的1060.68吨净化油直接替代原油采购,为企业省下“真金白银”300余万元;两具运行调节罐稳定维持9米、10米低液位运行,污水处理装置运行压力大幅缓解,外排水质持续稳定达标,彻底扭转了以往“粗放式回收、委外式处置”的被动局面。

“我们将持续打磨污油泥处理全流程,深挖资源化利用潜力,让每一滴污油泥都释放最大价值。”车间负责人罗亚平信心满怀地表示。此次精益化改造不仅成功激活了企业降本增效的“一池春水”,更以技术创新为支点,为炼油企业环保治理与高质量发展开辟了全新路径。


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