“再按预案检查一下,做好监护,无关人员撤离,确保安全!”由于对临氢、高温、腐蚀性强的重整装置反应空冷管线实施带压封堵,危险系数极高,在国内同类装置都尚属首次,
海南炼化负责人卞凤鸣在检修作业开始前,反复强调安全。
6月10日,海南炼化重整装置反应空冷管束出现泄漏,由于该管束内介质为高温、高浓度氢气、油气混合气,泄漏位置又位于相对密闭箱体内,泄漏量连续扩大,很可能导致装置被迫停工。
重整装置肩负着向芳烃装置供应原料、全厂氢气供给等重要任务,如发生被迫停工,除造成直接效益损失2000余万外,还将导致相关联装置停工或减产,后果不堪设想。
由于该空冷出入口没有设置阀门,无法单独切除后实施堵漏,海南炼化决定采取对泄漏空冷出入口管线实施在线带压封堵,将泄漏空冷整体切除,更换新空冷的方式进行检修。
“我干了20年重整,在重整反应空冷带压封堵还是第一次遇到。”炼油部副部长蒋红斌说道。此次在线带压封堵管线临氢且介质腐蚀性强,在线封堵难度远超一般管线的带压封堵作业,确保安全是此次检修作业的重中之重。
为此,海南炼化多举措层层落实安全责任,确保检修工作安全稳步推进:一是总调度部全面协调,全力以赴做好检修修人员的后勤保障工作;二是机动部与专业封堵公司作业人员密切配合,严把作业质量关;三是HSE部从施工准备、作业票衔接、安全保护等方面严格要求,安排消防队24小时现场待命;四是成立车间党员突击队,要求党员在休息时间进厂监护,充分发挥党员模范带头作用,始终坚守在检修第一线。
6月16日下午,专业封堵公司抵达现场,抢修工作正式开始。“这种工况的封堵,我们也是第一次。”此次作业需要对空冷南北两侧出入口4条管线实施在线封堵,即使专业封堵公司也觉得头皮发麻。
在封堵过程中,现场作业条件变化很大,给检修带来了巨大的考验。例如冷凝油气从三个漏点处喷出,空冷上方有浓烈的油气味,影响入口管线的动火封堵作业。经各专业讨论决定重新抽出北侧出口封堵器,保持油气流动,减少泄漏量。同时,制作冷却水箱,保证入口温度满足封堵密封和空冷顶部动火条件要求。
18日下午5:30,开始封堵空冷入口管道,这也是此次封堵作业最后一道难关。“密封的好坏是封堵的关键,你们这油腐蚀性太强,需要重新制作密封!”因油气腐蚀性强,温度较高,北侧出口管线上封堵器密封垫被严重腐蚀变形,封堵公司队长感到棘手。
由于重新加工封堵器密封垫需要将近12小时,耗时长,经过现场多次协调和施工方案的优化,在不影响抢修进度的前提下,采取边制作密封垫边钻孔的方式进行抢修,截至19日5:30,空冷出入口管道4个封堵器全部安装完成。
最具危险性的在线封堵工作顺利完成后,吊装更换新空冷环节紧接着进行。截至19日16:30,随着新空冷器更换吊装就位,封堵处法兰气密合格,重整装置反应新空冷成功投用。
最终,历时4天,横跨一个周末的重整装置在线封堵更换空冷作业安全完成,将检修对公司效益的影响降至最低,为公司下半年增产创效奠定基础。