茂名石化炼油四催化装置自3月底到5月上旬实施了开工投产以来首轮大修后,大修中新上的五项技改项目,投用1个多月来,成效初显,装置步入了大修后安全经济运行的快车道。
5月7日,装置氮气气密项目在吸收稳定系统正式投用。该气密系统是针对以往装置在对吸收稳定、分馏、产品精制等系统进行气密时,由于采用高压蒸汽气密,导致高压蒸汽消耗量较大等问题而设计投用的。新项目用氮气取代以往的高压蒸汽,在装置开工过程中,吸收稳定系统的1.0兆帕蒸汽使用量较以往大幅减少128吨,不仅彻底消除了以往使用蒸汽气密容易导致管线积水的隐患,还缩短了半天开工时间,为开工后尽快提高产品合格率奠定了基础。
5月26日,装置再吸收塔改造项目投用。该项目是针对装置上周期运行过程中出现的干气不干问题,通过对再吸收塔实施技改,将顶循环油作为再吸收塔贫吸收油(即以汽油替代柴油)的一个优化项目。该项目投用后,一方面可以充分吸收干气中C3及以上组分,避免干气不干,有效提升干气质量;另一方面也可以大幅提高装置液化气收率,减少汽柴油的重叠度,增加效益。由于该项目在投用过程中,存在着较大安全风险,炼油分部联合五车间特别成立了项目投用小组,做好项目投用每个环节的风险评估,采取优化爬坡试验,不断摸最适宜的贫吸收油量,最大限度消除了项目投用过程的生产波动。目前,该项目投用一个多月来,装置贫吸收油量由原来的10吨/小时逐渐提高到35吨/小时,吸收效果良好,干气中C3+组分含量由投用前的2.5%下降至1.3%,最低时达到1.1%,汽柴油重叠度由原来的10℃下降到目前的2℃,最低时达到-1℃,6月份,装置液化气收率较5月份明显增加1.66个百分点。
装置还投用了原料喷嘴流量计,为装置10个原料喷嘴和10个雾化蒸汽增加流量计。装置开工以来,可以随时通过各流量计的情况适时调整各路原料油和雾化蒸汽流量,确保各路流量一致,有效减少了原料喷嘴雾化不均匀和提升管偏流现象,明显降低了干气产量和生焦量。目前,装置反应再生系统参数运行平稳,反应温度偏差由原来的8℃下降至4℃,干气收率降低0.8%左右。
此外,装置还相继投用了原料加热流程和汽包定排分开排污系统,原料加热流程投用以来,极大缓解了以往装置开工过程原料升温较快,造成低压蒸汽系统安全阀易起跳难题;汽包定排分开排污系统有效缓解了排污时水击,自开工投用以来,装置锅炉定期排污时水击程度较以往明显减少,使锅炉运行更加安全平稳,新技措项目均达到了预期效果。