“苗师傅的这项小发明不仅解决了生产难题、提高了劳动效率、创造效益,还‘巧治’光杆偏磨的老毛病,这真是一举几得!”7月25日,在
河南油田采油一厂双河采油管理区H216井井场,该管理区二班班长黄兆丹向笔者说起这项小发明竖起了大拇指。
据黄兆丹介绍,目前该管理区管理的317口
油井中,有37口老油井面临井口偏斜、基础下沉等原因,使光杆与井口不对中,最终造成光杆磨损加快、盘根更换频繁,单井成本耗材费用增加,频繁停井还影响了生产时率,降低了原油产量。原来加一口偏磨井的盘根至少需要2~3人,40分钟才能完成,遇到地层能量足的油井,产量高,油压大,停井时间一长,还会造成原油顺着盘根冒出来,给员工操作带来不便的同时,增加了工作量,污染了环境,年损失达5万余元。
针对上述生产难题,该管理区设计出一种拉力器,该装置上部为两根带螺纹的螺栓、下部分是用废旧钢筋焊接的“C”型钢套,中间由螺母连接,可伸缩拉紧光杆,用于固定在盘根体上,遇到光杆不居中的井,只需将该装置套在光杆和盘根体上,根据光杆偏离程度调节上部螺母,就可使光杆对中,从而使加盘根更加方便快捷,大大缩短了更换时间,降低了操作难度。目前只需一人就能操作8~10分钟完成偏磨井加盘根任务。
自制拉力器应用后,从根本上解决了光杆偏磨的问题,提高了生产时率,减轻了岗位工人劳动强度,预计年节约费用5.6万元。目前这一技术已在全厂推广应用。