截至目前,
大港油田油层保护压井液技术在海南福山
油田成功应用16口井,施工有效率100%,油层保护效果得到甲方肯定。
福山油田经过长期开采,地层能量不高,且部分井经过压裂增产修井作业后,压井液存在漏失风险。低渗层水敏水锁现象严重,作业后产量恢复困难。常用洗井液与地层流体的配伍性差,效果不显著。作业期间,一旦发生漏失,轻者油井产量下降,采收率降低,重者将造成油井停产。
福山油田以往现场作业普遍采用清水或盐水洗井,作业井复产恢复期长,部分井恢复期达60天以上,且恢复率低, 30天复产井平均恢复率仅88%。
针对这些难题,技术人员从储层特性着手,认真分析、潜心研究,在原有技术水平基础上,研究优化形成了适应性强的油层保护技术体系。技术人员研究出无固相、防水锁优质压井液技术,降低了低渗储层水锁水敏损害;研发常规自降解优质压井液,解决了普通低压易漏储层的漏失问题;研发抗高温自降解优质压井液,用以解决福山油田井温140摄氏度以上复杂油气井的漏失难题,抗温可达160摄氏度。通过油层保护技术的应用,可降低或避免作业过程对储层造成污染,从而缩短复产井作业恢复期,提高平均恢复率,减少油气损失,为油田稳产增产做好技术支撑。
大港油田采用新技术在福山油田花场、白莲等区块成功应用16口井。其中,应用自降解优质压井液5口井,防水锁优质压井液11口井,有效率达100%,保证了施工顺利进行。目前,已复产的维护井,产量恢复期为3天,平均恢复率达100%,作业后产出液含水均恢复到作业前水平,整体油层保护效果好。与之前的30天相比,恢复期大幅降低,为解决福山油田作业过程中的储层污染难题提供了技术支撑。