1:单井日产量提高0.1吨
采油速度提高0.1个百分点
2:采收率提高2%~3%,递减下降2%
1:将产能建设到位率提高10%
7月28日,据
长庆油田开发处介绍,今年上半年长庆
油田完成长停井复产237口,低产低效井治理1266口,累计增油达10.67万吨,整个油田生产呈现出生机勃勃的“逆生长”态势。
油田稳产难、增效难、自然递减快、后备接替资源不足等严峻形势,倒逼长庆油田必须调整开发理念,对老油田进行重新认识,采用先进科技和措施重新开发。在今年油田开发工作专题汇报会上,公司确定了要认真组织好油田稳健发展的“121工程”。第一个“1”就是把单井日产量提高0.1吨,把采油速度提高0.1个百分点;“2”就是要以注水开发为主,采收率提高2%~3%,同时递减下降2%;第二个“1”就是要通过全方位加强管理、技术攻关、降低投资,将产能建设到位率提高10%。
水是油田开发的生命线,也是油田持续稳产、科学发展的关键。长庆油田坚持在注好水、注够水、精细注水上狠下功夫,保证水质达标,实现有效注水。今年,注水专项以老井转注、套损更新、检管重配、带压作业、工程测井等为重点治理项目,计划治理5726井次,已完成3536井次,完成率61.8%。
在措施挖潜方面,长庆油田秉持精细油藏管理,以油藏为单元,以区块为单元,配套综合治理的技术,各个击破,因地制宜,充分挖掘油井生产潜力,使油田开发实现良性循环。针对长庆不同类型油藏地质特征、渗流特征、开发特点,加大油藏精细管理和油藏开发预警管理,有效指导油田开发;上半年,全油田达到Ⅰ+Ⅱ级开发水平的油藏为315个,地质储量占总储量的92.5%,产量占95%;与去年相比,19个油藏取消预警,4个油藏预警降级,开发形势好转和稳定的油藏个数比例达到了93.4%。10个油田公司级综合治理区块共完成各类措施1611井次。与去年同期对比自然递减由23.2%下降至16.8%,含水上升率下降了0.2%,5个油藏开发形势好转,2个油藏保持稳定,整体形势趋于向好。
“提高采收率非常重要。我们现在平均采收率20%,如果能提高到25%,则相当于又找到10亿吨的储量,这是最有效、最值得干的一项工作。”油田公司付锁堂总经理指明了老油田效益开发的方向。
目前,公司各项实验研究工作顺利推进,空气泡沫驱试验方案、二元驱试验方案等紧急科研任务如期完成,确保了现场试验的顺利运行,为油田增产稳产提供了技术支撑。7月1日零时09分,国家级示范工程——长庆油田黄3区二氧化碳驱(CCUS)先导试验试注工程成功投运。
总体来看,上半年老油田开发形势稳定,主力油田形势好转,同期对比,油田开发指标呈“两稳三降”的态势,自然递减、综合递减和含水上升率下降,地层压力保持水平和水驱储量动用程度平稳。