自今年5月份以来,
茂名石化化工分部裂解车间克服原料变化、低氮火嘴改造等困难,全力优化排产,努力做大
乙烯产量,持续深化精细管理、调优指标,两套裂解装置在集团公司乙烯装置绩效评价中,乙烯投资回报率连续三个月排名第一。
裂解车间针对装置原料变化、低氮火嘴改造等影响装置高负荷运行的瓶颈因素,结合全年生产目标,采取“倒序排产法”,把全年乙烯产量细化到每月,每月产量细化到每日,每日的产量细化到每小时。车间每日召开专题工艺分析例会,对当天产量、装置平稳率、装置能耗等重要指标进行分析跟踪,发现问题在会上讨论分析解决方案,会后立即安排优化调整解决。他们着力解决了2号裂解装置氢气分离罐VB-406底采出调节阀、2号裂解装置乙烯塔釜底采出调节阀、碳三加氢系配氢调节阀,以及1号装置高压脱丙烷塔釜温长期偏低等问题,确保两套装置安全平稳生产。
今年以来,该车间还积极组织技术人员对排放火炬系统的调节阀、安全阀和排放线手阀进行了全面排查,先后发现处理了脱乙烷塔顶的压力排放调节阀、高压脱丙烷塔回流罐的压力排放调节阀、甲烷氢压缩机CB-402出口的压力排放调节阀、甲烷化出口的压力排放调节阀等内漏等问题,促使火炬气的碳二、碳三组份大幅度下降,碳二组份由30%左右下降至7%,碳三组份由25%左右下降至3.8%,有效提高了装置高附收率。
同时,该车间以“小指标创优”竞赛促进“大指标提升”,对集团公司绩效评价的大指标进行细化,分解选取6个可在DCS画面直接监控调整的小指标,作为车间竞赛小指标,并充分利用数采系统和网络资源,建立了班组小指标竞赛网络平台,全过程实现实时采数、自动计算。每轮班,班组可随时查询小指标竞赛结果,根据小指标数据对系统进行针对性的调整,使装置高负荷平稳运行。目前,装置生产能力利用率、提高高附收率、降低高附物耗等关键指标得到了有效提升。