“S3-2H井又开始自喷生产”,8月23日上午10:00,沙三集气处理站班向中控室汇报该井生产情况。就在昨天上午,S3-2H井因积液停止自喷,在技术人员和班组的共同努力下,经过24小时的参数调整和排液,该井又重新恢复正常。
西北油田雅克拉采气厂管理着雅克拉、大涝坝、桥古和沙三等多个凝析气藏,随着开发时间的深入,部分气井因为能量不足、出水等原因自喷能力减弱或停喷,为进一步提高产气量、提升开发效果,近年来,该厂探索总结出一套行之有效的低能井管理办法,取得了较好的成效。
在地层和井筒不增加压力的情况下保持低能井自喷,最好的办法以就是通过降低地面流程、管网压力,减小油气进产压力,从而延长自喷期。今年以来,该厂有针对性地选择了YK7CH井等5口低能井进行了低压流程改造,平均延长自喷期4个月以上。YK7CH井今年元月份采取低压流程进站,延长自喷期112天,累计增油490吨,增气423万方,创效544万元。
部分气井进行开发中后期见水情况越来越严重,该厂因井筒积液造成的停喷井就有8口,该技术人员先后探索应用了泡沫排水采气、柱塞气举采气及井下涡流排液采气等多项工艺技术。经过多次实验,排除了无法满足长期稳定生产、适应性差和费用高的工艺技术,对工艺技术简单、投入产出比高、生产稳定的井下涡流排液采气技术进行了广泛的推广应用,先后实施7井次,均见到了较好的效果。S3-5H井实施涡流排液采气工艺后,延长自喷期27个月,累计增油5600吨,增气1572万方,创效3119万元。
加强现场管理,掌握每一口低能井的生产动态和生产制度,对于发现的问题及时采取有针对性的措施,确保气井正常生产。S3-2H井停喷后,技术人员和班组人员24小时不间断进行生产参数调整,通过调整针阀控制排液10余次,该井压力从0.2兆帕恢复到停喷前2兆帕,日产天然气7千方。