中韩石化烯烃分部
加氢装置实施操作创新,将二反入口加热炉H-760切除系统,利用二段加氢反应的反应热来调控二反的入口温度,把加热炉H-760停用,仅只当开工炉使用,大大降低了装置运行的安全风险,全年可以节省成本约50万元,是
中石化同类装置的首创。
今年8月,裂解汽油加氢装置响应国家环保部的号召,满足低污染排放要求,将二反进料加热炉H-760改用低氮燃烧器。装置根据当时生产状况,精心策划、反复认证,制定了两套方案,一套是操作上将H-760切除,充分利用二段加氢反应的反应热来调控二反的入口温度,以保持装置的正常运行,仅将H-760切出来进行燃烧器改造。若第一套方案不能保证加氢汽油产品合格,则按照第二套切除二反、局部停车的方案来进行。经过装置员工的共同努力,第一套方案得以顺利实施,既避免了装置停车,又可以检验操作创新效果。这项操作创新已经实施了两个多月,装置的各项操作参数和产品质量均控制正常。
自2013年顺利投产以来,加氢装置始终坚持技改技措和操作创新,取得了丰硕成果:2013年,装置C-720停用抽真空及尾气增压设施,每年可节约电费和设备维护保养等费用共约660多万元;2014年,装置利用C-770系统压力将加氢汽油产品外送,停用P-775,每年可节省各类费用约28万元;2015年,装置把污油罐D-792的废油定期改至原料罐进行回炼,每年可节约原料成本约800万元;2016年,装置把D-710不凝气由原来放火炬改至裂解气压缩机一段吸入罐进行回收,每年可以节约350万元。