“水层出油啦,产量还不低勒!”在年终全力冲刺撞线的关键时刻,采油前线传来好消息。由勘探开发研究院开发二室主导,对侧韦9-13井E1f12解释的“水层”进行的试采投产第二天就出油,目前日产液10.1t/d,日产油4.1t/d,含水已下降至59%,还有进一步下降的趋势。
挖掘老
油田的潜力,保持主力油田的稳产是油田首要任务。研究院开发二室成立攻关小组,采用差异潜力评价法等新方法,发现韦9断块采出程度较低调整潜力较大,提出了以细分层系开发和重建油藏流场为思路的调整方案,旨在提高整体采收率。根据方案部署,首先在韦9西部实施的调整井韦9-22井钻遇情况良好,E1f12的10.3m水淹层投产后获得近15t/d高产油流,目前日产油稳定在10t/d,基本不含水。该井获得成功后给攻关小组很大的鼓舞,根据分步实施、逐步验证的原则,在韦9构造中部高部位又实施了侧钻井侧韦9-13井,该井E1f12的9、10号层厚度近20m,但解释结果却为水层。就在准备放弃E1f12,投产上套层系的时候,攻关小组分析发现这两个所谓的“水层”测井曲线特征与真实水层存在差别,再结合老井测井曲线分析及井史的进一步摸查,坚持认为E1f12解释的“水层”其实为低阻油层,同时E1f12在构造上也存在矛盾的地方,该井区是剩余油的富集区。与采油厂沟通后,一致同意对侧韦9-13井E1f12的9、10号层进行试采,投产后该井地层能量充足,日产液10.1t/d,日产油4.1t/d,投产仅一周含水已下降至59%。
韦9-22井的“水淹层”投产不含水以及侧韦9-13井的“水层”试采成功,对于老油田的挖潜意义重大:一方面增加了科研人员对老区调整的信心,同时也为老区的挖潜提供方向。下步将进一步转变思路、创新思维,对水淹层进行重新评价,对低电阻油层重新复查,走上“老区也能高产,‘水层’也会出油”的新路子,为油田扭亏脱困增添新动力。