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巴陵石化化肥部细抠小指标降本挖潜

日期:2018-01-23    来源:中国石化新闻网  作者:彭展 林湘 刘幸

国际石油网

2018
01/23
13:30
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关键词: 巴陵石化 中石化 炼油化工

    巴陵石化化肥事业部将“转观念、勇担当、创效益”专题大讨论与“精细管理年”活动紧密结合,深入开展“强比学、稳生产、创效益”劳动竞赛,推行班组标准化操作,细抠“小指标”,发动全员点滴节能降耗。2017年,合成氨装置保持良好运行状态,平均负荷为94.42%,较上年提高4.36%,累计生产合成氨28.7万吨,氢气3.2万吨,合成氨综合能耗为53.824吉焦/吨,同比降低0.38吉焦/吨,实现产品价值链增值3000多万元。
 
    该事业部合成车间组织生产骨干专题讨论,对装置日常调优及关键数据控制点进行梳理,通过“头脑风暴”找出具体挖潜点,分别确立“降低变压吸附装置氢气损耗率”“合成氨装置岗位操作标准化”等5个持续改进项目,有计划、有措施、有步骤、有专人负责逐项落实。
 
    为确保各班组消耗控制有数据做支撑,并及时反馈,事业部完善工艺班组数据采集系统,合成车间将高中压蒸汽、粗煤气等关键能耗、物耗指标纳入数据采集系统,每天在总控室滚动公示,激发班组间“比学赶帮超”。
 
    “一线班组是执行各项指令的关键,班组人员技术水平、责任心直接影响装置安全生产、节能降耗。”合成车间大班长袁岳刚说,“除了车间组织的集中培训,平时各班组都在‘开小灶’,提高班员精细控制生产工艺和发现、处理问题的能力。”
 
    合成车间工艺三班是班组成本管理的标杆,19名班员自觉根据生产实际精细调整水气比、氢氮比等关键降耗指标已成常态,相关经验被推广到其它班组。班长文超说:“我们严格执行‘降低变压吸附装置氢气损耗率’持改项目要求,一般都会在保证装置安全和产品质量达标的前提下,控制好氢气纯度,减少含氢尾气排放量,降低氢气损耗。”
 
    合成车间还及时根据装置工况,调整工艺指标控制范围,在总控室小黑板上公布,要求各班组执行到位。前不久,装置机会检修后,合成低变炉更换催化剂,车间针对新催化剂活性好的特点,调整变换单元水气比控制范围,减少中压蒸汽消耗。在推行合成氨装置岗位操作标准化过程中,他们加强监管,严格考核,奖罚兑现,促使标准化操作“入脑入心,人人行动”,在消除“低老坏”、保障装置安全稳定运行的同时,降低了能耗、物耗。
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