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巴陵石化炼油部查漏消缺降水耗

日期:2018-02-28    来源:中国石化新闻网  作者:彭展 谭勇 但加飞

国际石油网

2018
02/28
14:19
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关键词: 巴陵石化 炼油 中石化

    2月中旬,巴陵石化炼油部通过“掘地三尺”查找循环水漏点消缺,取得初步成效,日均回收利用循环水400吨,降低了水耗。

    去年6月,该部炼油装置大检修开工后,装置水平衡一直存在缺损,循环水每小时损失量大,不仅造成资源浪费,还直接影响装置的吨油水耗指标。由于装置内的循环水主管基本都深埋在地下4米左右,普通检查难以发现。对此,该部组织一联合装置全员查漏,并开展2次地下埋地循环水管线挖掘,但均未发现明显漏点。
 
    在此基础上,该部决定由生产管理室牵头,邀请江苏某勘探专业技术团队,现场勘察埋地循环水管线漏点。他们在一联合装置技术员的配合下,通过查图纸,了解现场埋地循环水管线布局和走向,逐个确认循环水井和污水井井盖,经近半个月查找,最终将开挖位置圈定在新常压装置配电室东侧。
 
    由于该处埋地循环水管线距离地面有近4米深,在循环水与地面之间又横跨新鲜水和消防水管线,若进行人工挖掘,工作量大,且作业空间受限,须使用专业挖掘设备。该部设备团队克服重重困难,请来一台长臂挖掘机,从1月底开始挖掘作业。
 
    当挖到1.5米左右深度时,他们发现1处新鲜水管线漏点,紧接着陆续发现2处新鲜水管线漏点、1处消防水管线漏点,并迅速组织实施带压堵漏。随着进一步深度挖掘,挖掘机操作难度加大,坑中蓄水增多,一联合装置迅速找来2台潜水泵,边往外抽水,边向下掘进。终于,他们在两根直径1.4米的循环水进水和回水管线之间,发现有大量水柱向外喷涌。
 
    由于两根循环水管线距离较近,挖掘机无法继续深挖,只能采用人工挖掘。经4小时挖掘,虽然可见循环水管下壁,但仍未找到具体泄漏点,后在设备团队主管指导下,发现一个6毫米×2毫米的漏点。2月9日,他们完成该漏点处理。
 
    查漏消缺期间,巴陵石化炼油部加强危害识别和风险防控,狠抓现场作业监管巡查,生产、安监及设备团队人员每天夜以继日加班加点,第一时间在公司设备管理群中报告最新进展。据估算,该漏点彻底消除后,每天可减少循环水泄漏1000多吨。
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