6月6日,
江汉油田采油气工程技术服务中心清河经理部的生产报表显示: 清河油区
稠油井面120-1-斜9井,通过该经理部实施注汽闷井、热采下泵等一列施工,于2月11日投产,该井投产前的原油日产为2.8吨,而投产至目前,该井的原油日产为18.1吨,该井稠油热采增油效果明显。
改进工艺技术,化解生产难题
清河油区原油粘度高达914.9-38947mPa.s,平均埋深1097米.泥质含量高达10%-35%,主要集中在面120区块、面138区块。该经理部主要负责清河油区稠油热采的注汽闷井、热采下泵等一列施工,通过规范化工艺技术管理,力保稠油热采施工增油目标实现。
稠油井热采是通过给油管注入多元热流体,油套环空注入氮气,对地层稠油进行热降粘,实现后期自喷和下泵开采。该经理部坚持不懈地进行技术创新,对注采锅炉设备搬迁安装、注采技术参数测试等十多个关键点进行规范,修订完善了热采下泵施工的防喷、防管柱被卡等八项工艺流程,有效解决了稠油热采施工中的技术瓶颈问题。
把控施工质量,提高热功效率
在稠油热采工艺中最关键的是如何把握注汽施工质量,该经理部经过多年的实践,将如何控制好入井蒸汽的干度、注汽速度、周期性注入强度作为稠油井注汽施工的关键技术指标,通过对注汽锅炉每年进行一次检修、每两年进行一次酸洗和碱化处理,定期对注汽锅炉进行清灰检修,保持燃料空气的最佳配比,确保了注汽施工关键技术指标达标,保证了注汽施工质量。
运用热交换器回收烟气余热,强化地面输汽管网的保温,努力降低注汽热量流失。严格落实水质化验制度,保证注汽锅炉使用达标水质,并严格控制蒸汽的干度,让蒸汽的干度保持在70%左右,使炉管中有30%左右的水相,以携带走结垢物质,有效地防止了注汽锅炉管网结垢,实现了注汽热功效率最大化。
抓好技术指导,规避安全风险
在稠油井完成注汽闷井后,必须尽快下泵施工投产,否则入井热功也将受损失。但是,稠油井注汽闷井后地下能量上升,原油的流动量增强,在下泵施工中极易发生井喷、蒸汽烫人事件。为此,该经理部制订了严格的热采注汽井下泵施工管理操作指导流程、突发事件应急预案,生产技术人员坚持深入现场进行技术指导,组织施工班组先演练后上岗,有效地避免了热采下泵施工中的安全事故发生。
5月18日,该经理部在面120-7-斜5的热采下泵施工中,班班进行防井喷、防硫化氢中毒、防井筒液涌出烫伤人的应急演练,在施工中多次发生井口溢流过高,出现井喷预兆时,均被现场员工控制,确保了施工安全优质完成。
从去年9月至今,该经理部承担热采施工120井次,平均每天恢复原油产量433.8吨。