“1#皮带新增除尘器调试合格,运转正常,具备了投用条件,请班组做好除尘器联运后的检查和维护工作。”
齐鲁石化报第二化肥厂原料车间副主任王博在报话机中与总控人员联系。近日,随着二化原料煤中转站1#皮带机增设的除尘器调试合格,该厂
煤尘治理改造重点项目“布袋除尘器”正式完成投用,标志着该厂打赢了一场“地下18米”的环保治理攻坚战。
二化持续推行清洁生产,扎实开展环保工作,在进行“地上”异味治理的同时,积极推进“地下18米”煤尘治理工作。“沿着车间1#皮带间向下走过186级台阶,便是输煤皮带末端,这里也是煤尘产生的源头,因为距离面垂直距离18米所以得名,虽是地下,但是粉尘问题也必须要根治。”负责该项目施工的王博说道。
“翻车机卸下的原料煤通过降煤管落入1#皮带上,再由皮带将煤送入煤库,由于煤自18米高处落下,造成降煤管与皮带间形成冲击正压,夹带的煤尘不断扩散,而皮带槽内狭小的空间无法容纳大量的煤尘,致使煤尘外溢,造成环境污染。”原料车间副主任逯文钊介绍说。
该厂在探索高效煤尘治理措施过程中,经过多次研讨,最终确定在原料煤中转站1#皮带机增设机械振动式布袋除尘器的方案进行清洁处理。布袋除尘器由除尘器壳体,滤袋、风机、振打装置等组成,直接安装在皮带机头机尾处,含尘气体由除尘器过滤室下部进入,通过滤袋将粉尘截留在滤袋表面,使含尘气体得到净化,随着粉尘层的逐步递增,除尘器的阻力加大,当达到设定的振动控制节点,使用振打装置对滤袋进行清灰,从而满足除尘需求。机械振打除尘器采用PLC控制振打清灰,振落的煤尘直接落皮带上回收利用,无二次扬尘。
项目确定后,该厂立即组织施工,因为除尘器的安装与调试需要避开翻车机卸煤时间,进行“插空”施工,该厂调度质量科积极协调煤炭进厂,原料车间经过连续卸煤,保证煤炭库存后,克服皮带间狭小的空间、闷热的潮湿环境,保证了施工高效有序进行,并按期完成了除尘器的调试与投用。
项目完成后,避免了原料车间1#皮带间负18米处落煤产生的煤尘飘散,保证了周围环境卫生和职工身体健康,厂区空气环境质量也得到进一步改善,与此同时,该厂密闭取样器、新型装车鹤管等“地上”清洁环保设备也在紧锣密鼓的施工之中。