随着塔河油区的深入开发,部分区块地层能量不断下降,机采井数量增多,面对井多、线长、面广,
油井异常发现不及时、处置效率低易造成停躺井的问题,
西北油田采油三厂通过加快推进智能化建设,对油井自动预警系统持续升级,进一步提高了对油井发生故障的快速反应和应急处置能力。
技术人员借助信息化建设中参数自动预警功能,通过大数据分析进行优化,合理设定预警阈值,降低无效报警数量,持续提高了报警质量。同时,深入开展对一线员工智能操作的强化培训,提升现场判断能力,快速识别油井异常原因,为处置异常争取到最佳时机。通过参数自动预警,发现油井异常的时间直线下降,生产时效获得大幅提升。
“11月22日晚,监控到TH102108井到TH1025管线压力不断升高,在对多项生产参数进行综合分析后,判断是由于夜间温度下降导致管线原油变稠的原因,立刻按照处置流程操作,利用远程调控调高了加热炉炉温,很快就恢复正常生产。”10-6计转站员工段如飞“足不出户”2分钟就完成了异常处置。在系统发生报警后,值班人员根据参数异常变化进行分析,立即按照异常处置流程、利用远程调控等有效手段进行处置,快速恢复产能。今年以来,采油厂自动预警成效显著,有效处置异常144井次,平均处置时间也由12小时降至7小时,避免躺井16井次,减少检泵2井次。