1月11日,
江汉油区易结蜡井王东16斜-1井回压升高,通过低压小排量热洗技术清蜡后,恢复正常生产。
进入冬季生产以来,江汉油区气温持续下降,井筒结蜡现象严重,单井、管线回压易升高,既增加了维修成本又影响
原油生产。为此,江汉采油厂开出严格执行掺水加药制度、优化集输工艺配套、加强
油井串接改造“三剂降脂药”,为易结蜡、结盐的井筒和管线,精配冬季生产降压“良方”,确保油井正常生产。
该厂严格执行油井掺水加药制度,利用示功图对结蜡油井定期查蜡,制订合理的热洗周期,重新修订了47口油井的加药制度,优化了53口油井的掺水量。针对气温低油井回压易升高的实际,严格制订扫线运行计划,降低油的粘稠度,减少扫线次数,降低油井回压。对部分易结蜡油井,在油井套管上安装定压放气阀,控制油井套压,降低原油脱气,防止原油析蜡,确保油井高效运行。同时,科学合理分配利用热能,根据油井含水、产液量的高低,确定伴热量大小,确保低产、低液井伴热性能良好,降低单井回压,保障油井正常生产。从2018年进入冬季生产以来,该厂油井扫线次数同比下降12井次。
江汉油区原油含蜡、含胶、凝固点高,给冬季原油集输带来较大困难。对此,该厂做好集输工艺配套建设,加强生产运行管理,依托集输系统现有条件,完善集输系统配套建设方案,确保冬季输油管网安全畅通。该厂通过对习二站地面管网实施调整,有效降低管损,提高单井处理能力。改造后,管线供水压力下降2.8MPa,平均日节电1334度,年节电费40余万元。
此外,该厂还依托信息化建设,对油井实施串接改造,减少地面系统伴热损失,降低油井回压,满足生产需要。进入冬季生产以来,该厂优化广四站地面串线,将广平4、广8斜-15、广斜6、广7-18等4口高含水井串接进广四站,达到了取消伴热的目的;对广2平15、广2斜-18、广2平12、广7斜-17等低产低液低含水井,采取串接进广四站、安装井口加热炉、改造旧油管线等,保障了冬季外输温度。