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南化公司创煤化工产品消耗历史最好水平

日期:2019-02-27    来源:中国石化新闻网  作者:叶迎春 陈莉

国际石油网

2019
02/27
15:05
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关键词: 煤化工 中石化 石油

    今年以来,南化公司原料氢压缩机“特护小组”每天对设备全面“体检”、动力部积极配合充分利用低低压蒸汽、煤化工部想方设法使装置达到经济运行最佳控制点……全员动员、群策群利,创造了煤化工产品消耗历史最好水平。该公司煤化工部合成装置四轮班党员班长曹洪忠说,深挖潜力,让消耗数据越来越漂亮,就是最有力的奋斗。
 
    “熊猫”机组有30名“保健医生”
 
    每天早晨,该公司大机组管理中心负责人陶学贵都要组织机电仪团队,会同煤化工部净化装置操作、工艺、设备人员等近30人,对制氢VPSA(变压吸附) 系统优化改造项目的核心设备——原料氢气压缩机,进行从电机综合保护、运行参数到机组机身振动等项目的全面“体检”。
 
    该公司制氢系统VPSA优化改造项目去年初投用,对回收解析气中的氢气成效突出。“开稳开好原料氢气压缩机,对公司持续减亏扭亏意义重大。”陶学贵介绍,该公司煤化工部与检维修部分别专门成立了特护小组,建立了特护管理体系,明确责任、分工合作,共同及时解决关键机组运行遇到的各类问题。
 
    陶学贵最担心的是机组发生振动突变,这是机组自身存在的隐患,他们多次和供应厂家沟通,暂时找不到原因。大机组管理中心对它进行了状态监测,重点监控机身振动、主轴瓦温度、机组油温,并做了三个趋势图。机组机身振动幅值必须小于4毫米/秒,经过特护小组精心维护,今年以来机身振幅列向小于1.3毫米/秒,轴向小于2毫米/秒。
 
    除了特护工作,机电仪和管理人员每天至少两次巡检,操作人员每小时1次也格外认真仔细,“每一个人都不含糊”。1月下旬,操作人员发现1台程控阀的液压油有些浑浊。如果液压油乳化,会造成程控阀动作异常,导致产品氢气质量问题,增加消耗。他们立即处置,维护了系统稳定。
 
    找出蒸汽降耗的10个最佳控制点
 
    蒸汽管网的DCS画面“长相”有些特别,自上而下的四条主线分别代表高压、中压、低压和低低压蒸汽。为了降低吨氨蒸汽消耗,煤化工部合成装置开展了小指标劳动竞赛,曹洪忠班组在竞赛中表现突出。
 
    高压蒸汽的“用户”主要是空气压缩机D113、合成气压缩机K601。为了降低它们的蒸汽消耗,曹洪忠和同事们摸索出很多妙招:首先控制1号合成气压缩机防喘振阀的开度,根据负荷随时调节,保持对应的最小开度;其次是控制合成塔循环氢浓度在最优操作区间,如果浓度低1个百分点,就会增加两、三吨高压蒸汽……“必须要勤调节、细调节。”
 
    同样需要严密监控的还有使用中压蒸汽的一、二级氨冷冻压缩机K602、K603,以及高减中蒸汽流量、中减低蒸汽流量等等,四级管网共有近10个关键控制点。曹洪忠的手中还有一份降低蒸汽消耗措施细化表格,上面写着“2月,根据气温变化及时调节各类防冻水排放;3月,根据负荷及时调节除氧器蒸汽用量;4月,关注循环水冷却效果,及时联系调节……”
 
    努力收窄工艺指标,对降低蒸汽消耗非常有效。低压蒸汽管网有一台除氧器,它的工作压力在0.15至0.6兆帕。他们经过认真摸索,将工作压力控制在0.25至0.3兆帕,使低压蒸汽消耗最小。“控制这个指标需要和动力部多沟通,控制好化工回水量。”
 
    合成装置相关负责人吉轲介绍,去年末,装置的氢氮比在线仪表故障,需要返厂大修20天。职工们就设法将控制点向两端移动,通过参考上道工序净化装置的氢氮比仪表;认真观察合成塔氢氮气循环量、温度、压力等指标,并制作了标准比对表,根据变化趋势进行调节,保证了装置稳定运行。
 
    净化装置每小时会产生10吨低低压蒸汽,这些蒸汽可以供给动力部的循环水泵使用,但是这个蒸汽量“一台泵用不掉、两台泵不够用”。如果仅供一台使用、将富余蒸汽放空,显然不完美。他们和动力部协商后,从低压蒸汽管网中抽取少量低压蒸汽,补足两台泵使用量,避免了浪费。
 
    吃干榨尽每一滴煤浆
 
    “A槽煤浆液位已经开始向B槽返料,液位报警联锁已不能使用,必须仔细观察监控曲线的数值变化,确保气化炉稳定运行。”1月的一天深夜,煤化工部气化装置相关负责人陈武在家中通过电话叮嘱操作人员。
 
    为了在煤浆槽清理前将停车时余留在煤浆槽底部的物料吃干榨尽,又不影响高压煤浆泵的稳定运行,他们采用了将残留煤浆小流量连续混合掺入新鲜煤浆使用的办法。每一次掺混过程,陈武总是格外谨慎,回到家里也要经常电话询问。
 
    气化装置的煤浆槽需要定期清理,周期为1年左右。由于槽底为椎形,有近百吨的煤浆留在槽底。系统的高压煤浆泵对煤浆质量的要求较高,掺混煤浆风险较大,过去为了防止生产波动,通常直接排放清洗,不仅浪费物料,而且增加污水处理压力。
 
    为了充分利用这些煤浆,气化装置员工提前做好了阀门确认、倒换盲板等一系列准备工作,并在中控电脑上预设了一条返料输送煤浆的流量监控曲线。因为煤浆返料不在DCS联锁监控范围,系统无报警信号,当班人员必须时刻关注曲线变化、流量计、进口压力表的数值情况。“一旦出现异常,随时切断返料流程……”经过大家近15个小时的精心操作,槽底煤浆全部利用,减少原料消耗近10万元。
 
    此外,煤化工部的管理人员和技术骨干们还算过一笔账:制氢系统只有负荷达到百分之八十以上,才能实现经济运行目标。在氢气市场需求不足的情况下,充分利用系统工艺气产氨,也可以达到较好地经济运行水平。该公司为此进行了相关技术改造,使用两套系统的前端能够实现互用。
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