3月20日,扬子石化烯烃厂乙二醇车间1套环氧乙烷装置顺利停车,开启大修模式。此次停车过程中,烯烃厂打破传统思维定势,创新物料回收方式,实现了高浓度碳酸盐和乙二醇吸收水两大物料全部回收再利用,既保护了环境,又变废为宝。
对于环氧乙烷装置来说,历次停车过程难点在于废水排放。为了确保该装置“停得顺、排得净”,烯烃厂开拓思路,专门定制了大型槽罐,将停车过程中高浓度碳酸盐先导入槽罐中,再用泵从槽罐打入碳酸盐储罐中。据统计,此次停车共回收碳酸盐约320吨,达到了“零”排放。乙二醇车间党支部书记蔡月波介绍,回收的320吨碳酸盐将在大修后开车过程中重新补入系统中,这样不仅能使高浓度碳酸盐得到了回收再利用,而且减少了碳酸盐消耗,降低了乙二醇装置运行成本。
与此同时,该装置1套氧化单元停车过程中还有含约3%乙二醇的吸收水溶液,车间采用脱盐水置换的办法,将这部分乙二醇吸收水溶液置换到后系统回收再利用。据统计,共回收乙二醇吸收水溶液约300吨,实现了乙二醇物料“零”排放、全回收再利用目标。