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江汉坪北:精细注水调整提升开发效益

日期:2019-03-29    来源:中国石化新闻网  作者:吴杰华

国际石油网

2019
03/29
09:00
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关键词: 注水 调井 井下

为进一步夯实区块稳产根基,实现油区效益开发,江汉油田坪北经理部以深化老区注采调整为中心,牢固树立“水驱是开发主战场”的理念,不断完善注采井网,提高注水开发效益,有力助推企业扭亏脱困。2018年,坪北共实施注水调整64井次,累计增油1520吨,创经济效益400万元。

注好水、注够水、精细注水已成为油田持续稳定开发的基础,是当前以及今后一段时期开发的主要方式。近年来,随着坪北油田开发的不断深入,井况不良井逐年增加,油田注水难度加大,导致油田地层能量下降。一方面,提高注水量又会造成油井见水加快和含水上升,另一方面,降注或停注导致地层能量得不到补充,开发矛盾不断加剧,油田产量出现下滑趋势。为了控制自然递减,提高开发效益,坪北经理部开发系统技术人员深化地质认识,精细油藏地质研究,加大动态监测力度提升开发认识,结合油田生产实际加大综合治理力度,大力开展注水井调整工作,解决开发中的矛盾,努力控制自然递减,提升效益开发。主要进行三调整“调井网,调结构,调层位”,改善水驱流场试验。加大动态监测力度,全年实施动态监测78井次,依据78口井动态监测分析资料,结合油藏动态分析资料,有效实施精细注水井调整工作。重点围绕井网细分重组试验区、南区两个重点区域进行注水井调整。

在南区,实施注水调整33井次,各类措施调整14井次,充分控制南区产量的持续下降趋势,自然递减得到有效控制,自然递减由2016年的8%下降到2017年的7.8%。井网细分重组试验区,注水调整31井次,各类措施调整8井次,主力层系井网完善程度分别提高29.8%、26.2%、23.8%,提高了主力层系储量动用程度,水驱控制程度由83.3%上升到94.5%,试验区老井月递减由1.2%下降至1.1%,区块日产油水平由67吨上升到84吨。通过以上注水精细调整,全油田自然递减控制在6.3%,大大优于计划的8%。同时,紧密结合开发实际,实施差异化注水调整,根据不同区域不同地质情况,执行不同的注水政策,精细有效注水,2017年实施动态调水134井次,日增水量194立方米,为老区及时提供能量补充,平均动液面基本保持稳定。

深入开展地面地下大调查,提高水驱开发效果。年初,该部就成立由地质、工艺、作业等技术专家组成的注水管理项目组,对油区所有水井进行一次健康大普查,迅速制订水井增效“套餐”。地质研究所和工艺研究所 “强强联手”,对所有欠注、井下不良、待换封的注水井联合会诊,按照“地质上需要、工艺上可行、作业方面可有效实施”的原则,梳理排序区块单元,集中力量逐一治理。他们针对因套管变形、管柱腐蚀严重、封隔器失效和井下落物等导致的注水“欠账”现象,及时强化管网清洗、投捞测试,并采取换封、大修等措施进行“手术治疗”,确保水井注好水、注够水。

  


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