截至6月9日,长庆油田采油十一厂镇原油田已实施微球调驱155口井,区域可对比分析油井335口,见效井188口,日增油53.7吨。采油十一厂厂长朱广社说:“在提质增效中实施应用‘水换油’,已让我们尝到甜头。”
镇原油田所有的油藏均属于“超低渗”序列,不但单井产量低,而且油井投产之日就是降产之时,已成为没有办法克服的顽症。今年以来,采油十一厂在制定提质增效措施中,把精细注水作为低投入提高单井产量的首选举措,强化注采工艺调整,紧握控水、注水、堵水“三把金钥匙”,让地层通过畅饮“活力水”,为原油稳产提供强力支撑。
为进一步满足精细开发调整的需求,按照“集中连片调剖”原则,采油十一厂针对三叠系裂缝油藏、侏罗系高渗层段的复杂环境,这个厂技术人员通过“测井曲线旋回识别+沉积界面控制+岩芯校正”单砂体精细刻画方法,对储层砂体空间展布及叠置关系进行重新认识,并在11个油藏开展精细单砂体计划刻画1381井次,目前已刻画655井次。在分单元评价的基础上,以均衡平面压力分布、完善剖面注采对应为目的,重点在21个油藏实施注采调整295井次,增油达1436吨。
在注水工艺改进上,采油十一厂加强精细注采对应关系研究,通过在平面上完善井网、剖面上完善层系,先后编制针对性水井增注、剖面治理、转注、分注方案等147井次,加快分注井检串、吸水剖面测试实施进度,为精细分层注水提供依据,夯实油藏能量基础。
针对低渗透油藏“慢渗慢吸、渗流渗吸差异大”特点,这个厂重点在15个油藏实施周期注水,提高油藏水驱波及体积,促进油井持续见效,目前已实施602口,对应油井见效83口,累计增油164吨。通过促进裂缝与基质相互渗流,提升水驱效率,实施轮注轮采65口井,开展高流变连续相调驱试验,累计增油13吨,注水量反而降低30立方米。
为提高注水效果的稳定性,采油十一厂通过水井工况管理平台管理及工艺创新,形成了具有个性特色的地质、工艺结合的水源井及注水井实时监控模式。另外,还定期组织技术人员深入现场开展注水情况调研,严格落实水井资料录取与信息上报,强化现场过程管理与监控,确保了有问题及时发现、及时治理。
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