9月4日10时58分,茂名石化15万吨/年硫黄回收联合装置引原料气进装置,4个半小时后,打通全流程,成功产出合格液硫产品,尾气二氧化硫排放浓度符合国家规定指标,装置一次开车成功,顺利转入正常生产。
这是继5月份200吨/小时汽提装置建成投产后,茂名石化产品结构优化升级工程中的第二套开车装置。该装置于2019年1月开工建设,包括5号溶剂、7号硫黄新装置,500吨/小时集中溶剂再生、15万吨/年克劳斯硫回收、15万吨/年克劳斯尾气热焚烧、烟气净化以及50吨/小时硫黄成型等5个单元。采用硫黄回收ZHSR技术,以副产品酸性气为原料,为茂名石化最大的硫黄回收装置,具有工艺先进、设计合理、硫回收率高、装置能耗低、烟气二氧化硫排放浓度低等优点。该新装置投产后,可使茂名石化总硫回收率将达到≥99.7%,SO2排放限值小于100mg/Nm3,最低达到50mg/Nm3,炼油硫黄回收年处理能力达到49万吨,能够很好满足原油日益劣质化、酸性气产量大的处理需求,为浆态床渣油加氢装置开车创造了良好条件,也为集团推广该技术提供了实际生产借鉴。