12月7日中午12:30,中国石化胜利油田孤东采油厂采油管理三区39X5油井井场上,注采308站员工陈国梁和站长张友林相互配合,已经冲洗地面管线4个小时了,看到回压恢复正常,二人终于松了一口气。
这是该井一周内第二次冲洗管线,成为该管理区冬季精心呵护稠油井的一个缩影。
油井39Ⅹ5处于油层边部、断层边缘,没有对应水井,日产原油2吨,属稠油开采。年初,配套电加热工艺采油,日耗电量超过1000千瓦时,五月份为节能降本,优化为地面掺水生产,日节电700多千瓦时。进入冬季,频繁出现电流大、回压高等异常情况。
“原油在地下是流动的,举升至地面后,油温下降,在集油过程中,如果不采取相应的措施,随着油温、气温的持续降低,会逐步变成硬块,就像公路上的沥青,用脚踹不开,用铁锤敲不开。”分管生产运行的副经理刘朋山介绍。因为此,稠油井管线冻堵成为制约冬季正常生产的首要难题。
“掺水工艺很简单,掺水量控制好却很难,量大压力高怕爆管,量小动力不足油流不动。再加上39X5油井离计量站远,地面管线长700多米,更是‘雪上加霜’”。注采308站站长张友林说,最近一周已及时发现两次回压高达5.8兆帕,按“一井一策”预案冲洗管线后,均化险为夷。
入冬前,孤东采油厂采油管理三区借助一体化生产指挥平台,通过大数据比对分析,筛查出60口稠油井。管理区成立了稠油管理项目组,因井制宜,高压掺水核水量、油井伴输冲管线,并重新完善“一井一策”应急预案。他们充分利用远程监控系统实时监控,配合班站定人定井定责、加密人工巡检频次,及时掌控油井各类生产参数,适时进行合理调整,并利用回压控制技术,严格管控,确保回压在可控范围内。
该管理区各注采站还结合生产实际,总结出掺水井“334”全周期管理法,即开井阶段做好“三定”:定掺水量,定掺水方式,定管理方式;生产阶段做好“三控”:控日常,控异常,控现场;关井阶段做好“四保”:保油管,保环空,保泵筒,保管线。实施后效果显著,全管理区未冻堵一条管线,未关停一口油井,实现了平稳生产运行。